水電站水輪發(fā)電機(jī)組頂蓋排水系統(tǒng)研究
時間:2022-08-03 08:38:28
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摘要:頂蓋排水系統(tǒng)是水輪發(fā)電機(jī)組必要的輔助系統(tǒng)之一,不論機(jī)組在發(fā)電態(tài)亦或是停機(jī)態(tài),頂蓋積水主要由導(dǎo)葉中軸套漏水和頂蓋與大軸間漏水等原因引起,頂蓋排水泵作為頂蓋排水系統(tǒng)的核心,其作用是排走滲漏積水,防止積水過多引發(fā)水淹水導(dǎo)軸承,導(dǎo)致機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)。以梨園水電站機(jī)組頂蓋排水泵運(yùn)行時間長為例,深刻剖析其原因并對系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,大大提高了頂蓋排水系統(tǒng)的可靠性。
關(guān)鍵詞:頂蓋排水系統(tǒng);頂蓋積水;滲漏積水;梨園水電站
梨園水電站地處金沙江中游,機(jī)組型式為混流式機(jī)組,裝機(jī)容量4×600MW,額定水頭106m。受機(jī)組結(jié)構(gòu)的限制,水輪機(jī)頂蓋排水采用水泵強(qiáng)迫排水方式,在電站建設(shè)期,按照設(shè)計(jì)將頂蓋排水泵安裝在頂蓋支臂上,其高程為1496m。頂蓋排水系統(tǒng)配備了3臺三級自吸泵,互為備用,水泵型號為QXN30-60A/3-11,額定流量30m3/h、揚(yáng)程60m。梨園水電站自4臺機(jī)組投運(yùn)以來,機(jī)組頂蓋排水泵單次運(yùn)行時間均在40min以上,排水泵運(yùn)行時間[1]過長,嚴(yán)重影響到水泵壽命和機(jī)組安全穩(wěn)定[2]運(yùn)要從事水電站機(jī)械設(shè)備檢修維護(hù)工作。*行(期間已損壞5臺水泵)。結(jié)合問題的癥結(jié),根據(jù)頂蓋排水形式合理地改造了頂蓋排水系統(tǒng),優(yōu)化排水泵的運(yùn)行方式,降低了頂蓋排水泵運(yùn)行時間。
1問題癥結(jié)及原因分析
針對梨園水電站頂蓋排水泵運(yùn)行時間長的問題,從問題本質(zhì)出發(fā)就水的源頭和水的去向兩個方面展開分析,提出了兩種推斷:頂蓋漏水量大和頂蓋排水系統(tǒng)排水量小。通過對2號機(jī)組頂蓋漏水量[3]及頂蓋排水泵流量進(jìn)行多次測量得知,機(jī)組頂蓋漏水量高達(dá)11.5m3/h,排水泵流量低至20m3/h。由此,判定頂蓋排水泵運(yùn)行時間長的癥結(jié)為:①頂蓋漏水量大;②頂蓋排水系統(tǒng)流量小。針對問題癥結(jié),經(jīng)過資料查詢和現(xiàn)場檢查確定找出了以下3個主要原因。
1.1頂蓋排水管路長、彎頭過多
3臺水泵出口排水支管匯成1根總管將頂蓋積水由頂蓋經(jīng)尾水平臺排至尾水閘門后,管路出口高程1523.5m,如圖1所示?,F(xiàn)場實(shí)際測量排水管路長度為120m,彎頭數(shù)量11個。由于排水管路長、彎頭多導(dǎo)致頂蓋排水泵排水過程沿程損失和局部損失[4]過大,進(jìn)而影響排水效率。
1.2止回閥失效
經(jīng)檢查在2號機(jī)組1號頂蓋排水泵運(yùn)行期間,另外兩臺停泵管路存在明顯的返水情況,通過測量發(fā)現(xiàn)返水流量高達(dá)2m3/h左右。2號機(jī)組檢修期間,檢查確認(rèn)3臺頂蓋排水泵出口水平布置的對夾式止回閥均出現(xiàn)了不同程度的卡塞,其中兩個止回閥的彈簧已經(jīng)斷裂、閥已失效。水平布置的止回閥由于受力不均極易造成閥的卡澀甚至損壞,進(jìn)而導(dǎo)致主用泵運(yùn)行排水倒灌回備用泵管路中,造成水泵排水效率低,減少了頂蓋排水系統(tǒng)排水流量。1.3大軸水腔密封條老化斷裂梨園水電站主軸密封[5]分為工作密封和檢修密封。工作密封主要由滑環(huán)、密封環(huán)、嵌入式密封環(huán)、支持環(huán)、主軸密封供水管路以及大軸水腔密封箱等組成。大軸水腔密封箱體中的水來自于頂蓋與大軸間漏水和主軸密封技術(shù)供水,它主要依靠工作密封和其上部一圈φ9mm水腔密封條進(jìn)行密封,2號機(jī)組檢修期間,拆卸大軸水腔密封箱體檢查發(fā)現(xiàn),水腔密封條已嚴(yán)重老化多處斷裂,密封已失效,造成頂蓋漏水量增大。
2優(yōu)化改造過程
綜合以上主要原因,經(jīng)過與水泵廠家和設(shè)計(jì)單位的溝通交流,最終確定了頂蓋排水系統(tǒng)的針對性優(yōu)化改造方案。
2.1改造頂蓋排水管路
頂蓋排水管路改造項(xiàng)目將管路由頂蓋經(jīng)尾水平臺排至尾水改為經(jīng)頂蓋平壓管排至尾水管中,如圖2所示。改造后,頂蓋排水管路出口高程由原來的1523.5m降至1494.8m,管路長度減少至55m,彎頭個數(shù)減為5個,降低了整個排水過程水力損失。改造完成后,頂蓋排水泵排水流量增大至28m3/h,排水量效率大大提高,降低了頂蓋排水泵的運(yùn)行時間。
2.2止回閥布置方向水平改垂直
在頂蓋排水泵出口管路上,將原來水平布置的對夾式升降直通蝶形止回閥[6]改為垂直布置方式,如圖3所示。使止回閥在工作狀態(tài)中受力均勻,止回嚴(yán)密,解決了頂蓋排水泵管路返水問題,有效的提高了水泵排水效率。
2.3更換新材料大軸水腔密封
結(jié)合大軸水腔密封的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理以及工作環(huán)境對密封材料進(jìn)行選取,最終采用適用于多泥沙水電站耐磨損、耐腐蝕性更強(qiáng)的SOROTHURN丁晴橡膠O型密封條。為了保證安裝質(zhì)量,密封條安裝完成后利用塞尺對水腔密封四周8個方向間隙進(jìn)行了測量,間隙值均小于10道。此外,利用超聲波流量計(jì)對頂蓋漏水量進(jìn)行了復(fù)測,漏水量降至6m3/h,有效減少了頂蓋漏水量。
2.4優(yōu)化水泵控制邏輯
根據(jù)頂蓋排水管路改造和新材料水腔密封更換后的運(yùn)行情況,進(jìn)一步優(yōu)化頂蓋排水泵的控制邏輯,保留原來基于頂蓋水位采取的一主一輔一備3臺水泵交替循環(huán)運(yùn)行的控制方式,在此基礎(chǔ)上將PLC[7]水泵控制環(huán)節(jié)中加入時間控制單元。具體為:以水泵連續(xù)運(yùn)行40min為時間節(jié)點(diǎn),當(dāng)主用泵運(yùn)行時長到達(dá)條件,自動輪換到輔助泵運(yùn)行;輔助水泵運(yùn)行時長達(dá)到條件,自動輪換到備用泵運(yùn)行。加入時間節(jié)點(diǎn)的輪換控制機(jī)制,起到了后備保護(hù)作用避免頂蓋排水泵長時間運(yùn)行,提高了水泵壽命。
3實(shí)施效果
梨園水電站頂蓋排水系統(tǒng)改造方案已成功應(yīng)用于2號機(jī)組中,整個頂蓋排水系統(tǒng)優(yōu)化改造后,經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐證明頂蓋排水泵運(yùn)行時間由原來的40min減少至28min。該改造方案有效地解決了頂蓋排水泵排水能力差、啟停頻繁、運(yùn)行時間長的問題,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。增強(qiáng)了頂蓋排水系統(tǒng)可靠性,進(jìn)而保障了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4結(jié)語
頂蓋排水系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目在梨園水電站的成功實(shí)施和應(yīng)用,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,有效避免了因頂蓋排水泵損壞導(dǎo)致水淹水導(dǎo)軸承造成機(jī)組非停給整個電網(wǎng)帶來的沖擊,保障了正常的社會生產(chǎn)、生活秩序。同時,為同類型相同頂蓋排水結(jié)構(gòu)的電站提供了成功的改造經(jīng)驗(yàn)。
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作者:劉虹 羅小鋼 單位:云南華電金沙江中游水電開發(fā)有限公司梨園發(fā)電分公司