油氣集輸數(shù)字化管理系統(tǒng)建設研究
時間:2022-05-28 09:37:55
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[摘要]江漢采油廠集輸管網(wǎng)平均使用年限超過17年,設備老舊維修頻繁,管線老化穿孔嚴重,傳統(tǒng)人工巡檢費時費力。江漢采油廠通過采用4G物聯(lián)網(wǎng)技術,整合集輸管網(wǎng)數(shù)據(jù)至PCS,健全重要區(qū)域可視化監(jiān)控,完善關鍵節(jié)點數(shù)據(jù)化管理,建立集輸運行系統(tǒng)預警模型,實現(xiàn)集輸運行全程化管控和在線監(jiān)測集輸管網(wǎng)動態(tài),有效提升全廠集輸運行管理水平。但信息化建設有待進一步完善,還需采集站點內(nèi)加熱爐、緩沖罐和分離器壓力,為下一步建設智能化管網(wǎng)奠定基礎。
[關鍵詞]油氣集輸;數(shù)字化管理;4G物聯(lián)網(wǎng)技術;可視化監(jiān)控
江漢采油廠集輸運行系統(tǒng)包括接轉(zhuǎn)站23座,輸油泵70臺,干線總長200公里,全廠超過三分之一的輸油泵使用年限超15年,管線平均使用年限17年;設備老舊維修頻繁,管線老化穿孔嚴重,2019年集輸干線穿孔77次。生產(chǎn)信息化建成后,實現(xiàn)了部分輸油泵數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控,但集輸管網(wǎng)的流程管控及整體動態(tài)無法實時掌握,依靠人工巡檢,呈現(xiàn)出現(xiàn)場巡檢勞動強度大、巡線效率低、發(fā)現(xiàn)管線穿孔滯后、設備運行異常無法及時處理等問題,集輸運行管理難度大。工藝部門提出完善集輸運行系統(tǒng)信息化,強化對現(xiàn)場的監(jiān)管,改善集輸管理現(xiàn)狀。
1主要做法
1.1完善集輸系統(tǒng)網(wǎng)絡架構
集輸運行系統(tǒng)包括站庫和干線兩大部分。站庫數(shù)據(jù)主要通過無線基站和鋪設光纖回傳,干線附近無供電源所以無法安裝使用數(shù)據(jù)采集模塊(RTU或PLC),且干線數(shù)據(jù)采集點多且分散。針對這種情況,江漢采油廠創(chuàng)新應用4G物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)數(shù)據(jù)回傳。運營商為企業(yè)提供專用APN方式接入服務,在聯(lián)通的物聯(lián)網(wǎng)GGSN和企業(yè)的接人路由器之間建立起一條專用的數(shù)據(jù)傳輸隧道,只有企業(yè)容許的合法用戶才能通過該隧道接人到企業(yè)內(nèi)網(wǎng),而拒絕其他用戶的訪問。江漢油區(qū)使用MSTP專線接人,100M帶寬穩(wěn)定獨享,且數(shù)據(jù)安全性高(圖1)。.4G物聯(lián)網(wǎng)技術:采用DTU信息模式,無線壓力變送器撥號成功并連接到油氣生產(chǎn)信息化標準SCADA系統(tǒng)后,首先給SCADA系統(tǒng)發(fā)送一個注冊包,同時要求注冊包在每次連接成功后都發(fā)送,用于標識無線壓力變送器區(qū)分不同設備。物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)壓力儀表數(shù)據(jù)通過運營商網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)上傳,解決油區(qū)網(wǎng)絡覆蓋不全及供電問題。標準化采集:注冊包m^TETUNGJMEI號碼+V0T;注冊包固定長度為22Byte,其中“ETUNG:”是固定的,為6Byte,IMEI號碼是每一個設備的編號,作為設備標識,為15Byte,最后以lByte“\xOO”結束;IMEI號是設備身份唯一標識碼,在每一個儀表上要求有IMEI號標識,標識要求清晰牢固,并被默認在儀表里,不能修改。根據(jù)生產(chǎn)監(jiān)控需要,規(guī)范DTU數(shù)據(jù)采集;約定壓力、報警使能、上下限值、報警狀態(tài)寄存器地址及采集方式。
1.2健全重要區(qū)域可視化監(jiān)控
在接轉(zhuǎn)站安裝視頻終端,實現(xiàn)視頻監(jiān)控全覆蓋,并在重要位置使用電子圍欄,由生產(chǎn)指揮中心監(jiān)控崗負責遠程巡檢、統(tǒng)一管控。一是在全廠接轉(zhuǎn)站站點大門處安裝???60°球形攝像機,包括混油泵區(qū)、熱水泵區(qū)、加熱爐區(qū),并設置侵入報瞥,包括告膂聯(lián)動時間和告警聯(lián)動對象。二是在重要設備區(qū)域安裝??禈寵C。槍機專門用于監(jiān)控輸油泵、熱水栗、加熱爐。
1.3建立關鍵節(jié),點數(shù)據(jù)化管理
1.3.1完善生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集接轉(zhuǎn)站重要設備則通過站控PLC系統(tǒng)實現(xiàn)參數(shù)采集,包括輸油泵、熱水泵進出口壓力、電壓電流、有功功率等參數(shù)。干線關鍵節(jié)點則將原有的356塊無線ZIGBEE壓力變送器通過與生產(chǎn)廠家結合,改裝通訊模塊、改變通訊協(xié)議升級為4G壓力變送器,依靠軟件運維服務單位建立物聯(lián)網(wǎng)與SCADA系統(tǒng)專用通訊協(xié)議,實現(xiàn)插卡后前端數(shù)據(jù)每天定時傳送至后臺數(shù)據(jù)庫,最終實現(xiàn)全廠集輸注水干線全部節(jié)點的壓力采集。1.3.2強化數(shù)據(jù)監(jiān)測管理在實現(xiàn)壓力表安裝M蓋齊全的基礎上,基于PCS系統(tǒng)平臺,通過標準化采集協(xié)議,實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全轉(zhuǎn)換并在PCS系統(tǒng)上的交互集成。同時,深化PCS系統(tǒng)功能延展,在PCS系統(tǒng)中新增“關鍵點査詢”模塊,將每天前端采集的4300條數(shù)據(jù)按照單元、設備、節(jié)點等方式歸類管理,并實現(xiàn)報表集成匯總、導人導出。技術人員選定關鍵設備、重要指標、設定閾值,系統(tǒng)生成關鍵點運行班報。系統(tǒng)將每個班次數(shù)據(jù)與閾值比較,超過閾值的以紅色標識。低于閾值的以藍色標識。輔助巡線人員更快發(fā)現(xiàn)管網(wǎng)異常點。
1.4強化集輸運行全程化管控
1.4.1建立集輸拓撲流程為有效提高集輸數(shù)字管網(wǎng)模型的使用效率和管理水平,建立宏觀網(wǎng)絡脈絡拓撲圖,實現(xiàn)關鍵節(jié)點處實時數(shù)據(jù)及時掌控。傳統(tǒng)模式下,展示拓撲流程圖必須在服務器上使用PSVIEVU工具繪制,需在網(wǎng)頁上安裝力控控件,才能實現(xiàn)WEB端的流程展示,操作繁瑣不便,無法推廣使用。在本研究中,技術人員通過梳理全廠集輸拓撲關系,依托PCS系統(tǒng)建立17張拓撲流程圖(圖2),在PCS中整合html5技術,可以直接在WEB端進行拓撲流程的編輯維護。同時,在系統(tǒng)中配有標準圖元庫,技術人員可根據(jù)現(xiàn)場流程變化及時調(diào)整設備和管線走向,維護簡單方便,實現(xiàn)各一線單位的生產(chǎn)運行管網(wǎng)個性化展示,實現(xiàn)聯(lián)合站、接轉(zhuǎn)站、計量站等470處關鍵節(jié)點的全覆蓋,有效輔助監(jiān)控人員掌握整體集輸生產(chǎn)運行狀況。1.4.2建立集輸預警模型統(tǒng)計歷史生產(chǎn)情況,結合技術人員的專業(yè)知識、管理經(jīng)驗,分析管線和油泵出現(xiàn)異常問題前'生產(chǎn)參數(shù)的變化情況、參數(shù)變化趨勢,總結變化規(guī)律,以此作為該類問題的預警分析模型,并利用該模型對問題進行預測、預警。對不同集輸子系統(tǒng)中管線正常工作壓力、承受壓力以及輸油泵的工作電流、壓力值,技術人員則通過延展PCS系統(tǒng)報臀預筲功能及前端儀表閥值手動輸人設定,研究制定了管網(wǎng)壓力預警和基礎管理預警兩類預警模型。管網(wǎng)壓力預警包括管線穿孔、混輸流程泄漏、審井管理原因回壓升高、分層級壓力預警等狀況;難礎管理預膂包括輸油泵壓力異常、輸油泵電流異常等狀況。通過搭建報警預警模型,實現(xiàn)生產(chǎn)管網(wǎng)的全過程數(shù)字化管控。
2應用情況
2.1應用成效
1)降低巡線勞動強度.提卨工作效率。常規(guī)人工管理模式:每人負責一個站的集輸管網(wǎng)現(xiàn)場巡線,單趟需要花費60min,一天巡線3次。PCS線上巡檢集輸管網(wǎng):由生產(chǎn)指揮中心遠程集中管控,1名監(jiān)控人員花費15min可完成全區(qū)電子巡線和設備遠程巡檢。2)及時發(fā)現(xiàn)管線穿孔,降低安全環(huán)保隱患。運用PCS集輸干線在線監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)泄漏時間縮短至lOmin,與常規(guī)人工巡檢管線發(fā)現(xiàn)穿孔時間6h相比,效率提高360%,管線穿孔造成的污染面積同比下降90%。2020年5月24日,王場采油管理區(qū)王6站外輸壓力超下限,系統(tǒng)推送王6站外輸干線穿孔報警,生產(chǎn)指揮中心通知班站巡檢王6站至王場聯(lián)合站千線,及時定位穿孔位置。運用PCS監(jiān)測集輸干線壓力,及時發(fā)現(xiàn)集輸管線穿孔事件30次。3)保障設備平穩(wěn)運行,提升集輸運行管理水平。運用PCS監(jiān)測集輸管網(wǎng),輸油泵異常運行及時發(fā)現(xiàn)調(diào)整,保障輸油壓力平衡、流量穩(wěn)定,保障管網(wǎng)運行更加順暢。2020年5月5日晚20點11分,王17站出口壓力超限,系統(tǒng)推送輸油泵壓力異常預警,中控人員通知王17站站長。經(jīng)排査問題發(fā)現(xiàn)輸油泵異常導致停輸,21點59分問題解決恢復輸油。運用PCS監(jiān)測輸油泵運行情況,及時發(fā)現(xiàn)設備異常40余次。
2.2效益分析
1)優(yōu)化人力資源,提高管理效益。有效降低一線員工勞動強度,提高工作效率,實現(xiàn)接轉(zhuǎn)站少人值守、遠程巡檢。全廠23座接轉(zhuǎn)站,按照每座接轉(zhuǎn)站優(yōu)化2名用工,預計全廠可優(yōu)化46名用工。2)減少維修費用,增加經(jīng)濟效益。及時發(fā)現(xiàn)油泵工作異常,預計年減少泵維修次數(shù)40次,維修費按照1萬元/次測算,預計年節(jié)約設備維修費用40萬元。3)降低污染風險,提升社會效益。運用PCS在線監(jiān)測集輸管網(wǎng),及時發(fā)現(xiàn)管線穿孔30次,極大降低了大面積原油泄漏造成的環(huán)境污染,為環(huán)保型生產(chǎn)油區(qū)保駕護航,呵護江漢綠色家園。
3結論與建議
1)借助生產(chǎn)信息化,實現(xiàn)集輸系統(tǒng)全程化管控。全面監(jiān)測重點設備和集輸干線,提高應急處置效率,優(yōu)化輸油管網(wǎng)運行,促進集輸管理由經(jīng)驗式管理向數(shù)據(jù)化管理過渡,由粗獷式管理向精細化管理轉(zhuǎn)變。2)集輸系統(tǒng)已實現(xiàn)輸油泵和干線壓力采集,建議進一步完善信息化建設,采集站點內(nèi)加熱爐、緩沖罐和分離器壓力,為下一步建設智能化管網(wǎng)奠定基礎。
[參考文獻]
[1]曲斌,豐大成,袁濤.構建油氣集輸系統(tǒng)的智能化管理網(wǎng)絡DG.西安石油學院學報,2002,17(3):61_64.
[2]尹虎,肖廣榮,辛剛,等.基于信息自動化的現(xiàn)代油田發(fā)展分析[J]?石化技術,2015,22(8):254+258.
作者:胥小龍 單位:中國石化江漢油田分公司江漢采油廠