電廠鍋爐職稱工作總結(jié)
時間:2022-11-10 04:40:00
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本人自2001年從事檢修技術(shù)管理工作,通過對現(xiàn)場設(shè)備問題進行分析研究,結(jié)合所學(xué)的理論知識,切實聯(lián)系實際,提出解決辦法,逐步形成了一套先進的技術(shù)管理理念,通過近幾年的工作,作了一定的工作,也取得了一些成績,現(xiàn)將近年來的專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)如下。
2002年,公司進行了9、10號爐大修,11號爐中修工作。在9、10號爐大修中,將水膜除塵器改造為電除塵器。大修前10號爐尾部漏風(fēng)系數(shù)超標嚴重,通過對爐本體及尾部漏風(fēng)部位的檢查,摸清了設(shè)備底數(shù),對漏風(fēng)部位進行了認真徹底的治理,通過對下級上組空氣預(yù)熱器的更換,預(yù)熱器防磨短管的更換,以及伸縮節(jié)、爐門、爐墻、穿墻管等部位的重新密封,使10號爐的漏風(fēng)系數(shù)由原來的0.46降低到現(xiàn)在的0.106,對尾部漏風(fēng)進行了徹底的治理,大修后鍋爐的各項指標優(yōu)良,提高了鍋爐燃燒效率。9號爐大修中對屏式過熱器進行更換,從屏式過熱器管排的彎制,管排焊口位置的設(shè)計,舊管排的拆除,到管排的安裝,頂棚管的密封,爐頂保溫的恢復(fù),進行全過程的質(zhì)量管理與監(jiān)督,保證了質(zhì)量,焊口合格率100%,水壓試驗一次成功。
在11號爐中修過程中,完成對噴燃器改造工作。11號爐為北京巴威鍋爐廠生產(chǎn),燃燒形式為前后墻對沖,燃燒器分3層布置,每層6只共計18只,由于鍋爐的設(shè)計煤種與實際燃燒煤種相差較大,因此為了使鍋爐運行中穩(wěn)定燃燒,將燃燒器的外二次風(fēng)由原來的軸向進風(fēng)改為徑向進風(fēng),增大了外二次風(fēng)進入爐膛后的旋流強度,使燃燒更加充分。改造后效果明顯,燃燒實際煤種情況下保證了鍋爐運行穩(wěn)定。11號爐運行中結(jié)焦嚴重,大焦塊的脫落導(dǎo)致爐膛負壓不穩(wěn),并且砸壞撈渣機底部,造成底部漏水,撈渣機北部支撐開焊等缺陷,通過與巴威公司多次協(xié)商,確定了去除部分衛(wèi)燃帶,將水冷壁表面的耐火塑料去除,并將水冷壁管表面焊接的銷釘去除,對每一個銷釘?shù)奈恢眠M行打磨平整,最后對水冷壁進行噴涂防磨。基于對每一道工序的全面質(zhì)量監(jiān)督管理,對質(zhì)量的嚴格控制,確保了該項工作的檢修質(zhì)量。實踐證明在今后的鍋爐運行中,該部位沒有因施工質(zhì)量造成泄漏的情況發(fā)生。11、12號爐的底部加熱系統(tǒng)汽源為高壓廠用汽,但是在鍋爐啟動中存在投加熱時間長,助燃用油損耗大的問題。公司決定對兩臺爐的底部加熱系統(tǒng)汽源進行改造,本人完成了11、12號爐底部加熱汽源的改造的技術(shù)方案的編寫工作,改造后的底部加熱汽源為鄰爐的飽和蒸汽,從汽包的飽和蒸汽引出管上取汽,為了保證汽包抽汽的均勻性,每隔一根管子進行開孔,共計6根,匯入集汽聯(lián)箱,到鄰爐前安裝有兩道手動閥門,一道減壓閥控制來汽壓力為4mpa,使鍋爐啟動時間大幅度縮短。
2003年4月開始實施底部加熱系統(tǒng)汽源改造工程。通過多次與設(shè)計部門溝通,現(xiàn)場實際勘察,最終確定了管路的走向,架設(shè)管道450米(φ133×12),完成高壓焊口206道,全部一次合格。在11、12號爐小修中完成兩臺爐的底部加熱系統(tǒng)改進的對接工作,并且在小修點火啟動時投入使用,效果顯著,系統(tǒng)投入后將汽包壓力加熱到0.8~1mpa,提前并網(wǎng)5小時,節(jié)省燃油25噸。
在車間任技術(shù)員期間,指導(dǎo)本體班qc小組活動,提出的"降低10號爐漏風(fēng)系數(shù)"課題,代表公司參加的全國"舜杰杯"qc比賽中,取得一等獎
2004年9爐大修中甲、乙吸風(fēng)機加裝液力偶合器該變速調(diào)節(jié),降低了吸風(fēng)機的運行電流,達到了較好的節(jié)電效果,特別是對液力偶合器基礎(chǔ)的設(shè)計,按照設(shè)備圖紙進行校對設(shè)計,現(xiàn)場多次測量取定各部尺寸,并考慮與原來的基礎(chǔ)進行連接,是安裝后的設(shè)備運行穩(wěn)定。公司對吸風(fēng)機的節(jié)能改造一直沒有停止,12號爐檢修中,原吸風(fēng)機葉輪設(shè)計較大,葉輪直徑為3200mm,負荷的改變依據(jù)入口擋板的開度進行調(diào)節(jié),擋板的最大開度也只有20%~30%,因此在檢修期間對葉輪直徑進行切割,切割后的葉輪直徑為3040mm,擋板開度也增大到40%~50%,電流降低5~7a,達到了一定的節(jié)能效果,后又對葉輪進行更換,更換為中盤為鋸齒型的小葉輪,使電流進一步降低了3~4a,2005年隨著變頻器費用的進一步降低,11、12號爐的吸風(fēng)機電機逐步改造為變頻設(shè)備,使風(fēng)機的電耗進一步大幅降低,僅吸風(fēng)機變頻改造一項降低常用電率約0.7%,節(jié)能效果十分明顯。
2005年,本人從生技部調(diào)動到鍋爐分部工作,圓滿完成了11號爐的a級檢修工作。認真落實項目責(zé)任制,將檢修項目落實到個人,使每一項工作落到了實處,完成11號爐的燃燒器的改造工程。為了適應(yīng)煤種的變化,使鍋爐在地負荷情況下的燃燒穩(wěn)定,將下層燃燒器進行改造,原燃燒器內(nèi)部為均流體,改造后去除均流體,適當(dāng)擴大一次風(fēng)筒直徑,并在內(nèi)部加裝三個濃縮環(huán),將濃煤粉通過濃縮環(huán)的中心,集中燃燒,到達穩(wěn)定燃燒的目的。改造完后通過試驗,效果明顯,在鍋爐50%負荷下,燃燒穩(wěn)定。完成磨煤機出入口密封的改造工作,不僅解決了磨煤機出入口漏煤的問題,同時為制粉系統(tǒng)的優(yōu)化控制提供了保障,改造后磨煤機單耗降到了最低。在11號爐的a級檢修中,通過對電除塵進行綜合治理,電除塵投運后的除塵效率明顯提高;省煤器灰斗多年沒有正常放灰,通過集思廣益,進行改造,使灰斗能夠正常運行;為了減少鍋爐的不明泄漏量,大修中,組織對每一個閥門進行檢查,嚴格進行質(zhì)量控制,對所有的閥門進行解體修研,水壓試驗取得了前所未有的好成績,五分鐘壓降僅0.1mpa。由于落實項目責(zé)任制到位,加強了每一位員工的責(zé)任心,及時發(fā)現(xiàn)了多處重大缺陷,如汽包管子裂紋九處,甲磨大齒圈結(jié)合面裂紋,下級空氣預(yù)熱器管子結(jié)垢。
平時注重檢修質(zhì)量的過程控制,要求每一項大的工作嚴格按照檢修工序卡的要求進行,并嚴格驗收程序,重要的監(jiān)督檢查項目,認真執(zhí)行三級驗收制度,保障了設(shè)備檢修的質(zhì)量。
2006年,公司的五期工程即13號機組投入運行。并且三臺200mw機組的脫硫設(shè)備投入使用。本人積極做好五期、脫硫工程的前期準備工作,自五期、脫硫開工以來,專門組織成立了五期、脫硫生產(chǎn)準備組,本人擔(dān)任組長,制定專門的制度,明確成員,明確職責(zé),開展相關(guān)工作。通過現(xiàn)場巡查,查找圖紙,集中討論等形式,13號爐提出缺陷285項,脫硫提出缺陷62項。特別是在脫硫的前期作了大量的工作,完成了脫硫島的汽源,水源的接引工作,完成前期場地的管路過渡,脫硫設(shè)備到貨驗收共55次,發(fā)現(xiàn)設(shè)備重大缺陷5處,同時對新設(shè)備加強了培訓(xùn)工作,為設(shè)備對順利移交打下了基礎(chǔ)。
新設(shè)備的投運,對檢修工作是一項新的挑戰(zhàn),由于設(shè)備安裝中存在不同程度的問題,加之檢修人員對新設(shè)備的熟悉程度不同,導(dǎo)致設(shè)備缺陷較多,因此如何保證新設(shè)備的正常運行成了迫在眉睫的問題。作為新設(shè)備的主要檢修負責(zé)人,在最短的時間內(nèi)將新設(shè)備劃分到各個班組,明確責(zé)任,將消缺的壓力傳遞到每一位職工,制定了詳細的考核細則,對于設(shè)備問題認真分析,制定對策,組織實施,最后認真總結(jié)經(jīng)驗,進一步提高。通過多次的摸索、打拼,逐漸掌握了設(shè)備的特性,設(shè)備的運行逐漸趨于穩(wěn)定。
認真做好"三標一體"的貫標工作,通過識別有效文件,有效記錄清單,編寫本部門的檢修規(guī)程,檢修工序卡,通過"三標一體"知識的培訓(xùn)等,順利通過貫標的內(nèi)審和外審,同時也是分部的各項工作做到了標準化,真正做到了做所寫,寫所做,做合格。
2007年圓滿完成公司的各項檢修任務(wù),特別是12號爐a級檢修任務(wù),在12號爐大修工作中,組織分部全體職工克服了種種困難,發(fā)現(xiàn)了許多重大設(shè)備隱患,完成多項重大特殊項目,通過綜合治理,提高了設(shè)備質(zhì)量,確保了設(shè)備運行穩(wěn)定性。檢修中認真落實項目責(zé)任制,在大修后期的各項試驗中成績優(yōu)異,分部取得了大修"四保一創(chuàng)"先進集體的光榮稱號。
13號爐作為新投產(chǎn)的設(shè)備,由于新設(shè)備的不穩(wěn)定性和檢修人員對檢修工藝不熟悉,由于撈渣機變速箱的損壞導(dǎo)致鍋爐停運兩次,由于電除塵灰斗內(nèi)部支撐損壞導(dǎo)致鍋爐停運兩次,分部管理人員痛定思痛,以積極的態(tài)度迎接困難的挑戰(zhàn),在廠部的大力支持下通過加強設(shè)備管理,進行設(shè)備改造,消除了設(shè)備隱患,保證了撈渣機系統(tǒng),干除灰、除渣系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
積極做好脫硫設(shè)備的接管工作,完成對11、13號脫硫ggh吹灰汽源管路的改造工作,對泵的泄漏,更換機械密封等工作,確保了設(shè)備的穩(wěn)定投運。
注重并加強了對設(shè)備現(xiàn)場文明衛(wèi)生的管理,從13號爐達標投產(chǎn)到脫硫設(shè)備的文明治理,使現(xiàn)場設(shè)備的衛(wèi)生狀況有較大改善,堅持每周五對現(xiàn)場衛(wèi)生進行徹底清掃,并檢查、落實考核。使職工的文明衛(wèi)生的意識有較大程度的提高。
總之,本人在近幾年的工作中,在專業(yè)技術(shù)方面作了一定的工作,但是,作為從事鍋爐檢修的管理人員來說,如何降低鍋爐的"四管"爆漏是永恒的主題,雖然在2007年鍋爐的"四管"爆漏次數(shù)為零,但是也并不意味著我們的工作沒有漏洞。其次在專業(yè)技術(shù)方面,仍然有許多需要學(xué)習(xí)的地方,因此,只有靜下心,虛心求務(wù)實,甘愿作奉獻,才能是自身的專業(yè)管理水平更上一個臺階。