鍋爐煙塵高效處理管理論文
時(shí)間:2022-07-05 11:20:00
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摘要:本文在10t半沸騰鍋爐原兩級(jí)消煙除塵方案的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)鍋爐和除塵裝置現(xiàn)在運(yùn)行狀況和測(cè)試數(shù)據(jù)的分析,重點(diǎn)運(yùn)用除塵凈化系統(tǒng)的理論及原理,提出對(duì)燃煤進(jìn)行篩分,對(duì)粉狀煤進(jìn)行造粒,提高爐膛溫度等從源頭控制污染的方案。
關(guān)鍵詞:半沸騰鍋爐除塵凈化煙塵達(dá)標(biāo)排放
10t半沸騰鍋爐(型號(hào)為WGC-10/13-11)是七十年代初由我國(guó)自行設(shè)計(jì)、制造的燃煤鍋爐。其燃燒部分的主要特點(diǎn)是:燃煤在爐排上部的一定空間內(nèi)形成沸騰燃燒,由于爐排的傾斜,落入爐排的熾熱碳粒不斷拋向爐前,與新投入的燃料混合燃燒。燃盡的灰渣粘結(jié)成塊,沉積于爐排上,由爐排帶入爐后灰坑。由于10t半沸騰鍋爐的特殊燃燒方式,使其具有著火條件好、煤種適應(yīng)性廣、鍋爐出力較快等優(yōu)點(diǎn)。但是,該鍋爐特殊的燃燒方式所造成的飛灰污染問(wèn)題也一直得不到妥善解決,制約了該鍋爐的應(yīng)用,目前國(guó)內(nèi)僅東風(fēng)公司尚在使用。
東風(fēng)汽車公司現(xiàn)有10t半沸騰鍋爐17臺(tái),占全公司工業(yè)鍋爐總數(shù)的21.2%。其煙氣排放量為4.9244億立方米/年,占全公司燃燒廢氣總量的11.9%,綜合94年到97年的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);煙氣排放中的黑度和粉塵濃度達(dá)標(biāo)率為17.6%。超標(biāo)煙氣量為4.058億立方米/年,約占全公司超標(biāo)煙氣量的95%。因此,國(guó)家環(huán)??偩謱|風(fēng)公司10t半沸騰鍋爐消煙除塵改造列為2000年前限期治理項(xiàng)目。
經(jīng)過(guò)多年的探索和實(shí)踐,根據(jù)10t半沸騰鍋爐飛灰嚴(yán)重污染的現(xiàn)狀,我們采取兩級(jí)凈化的治理方案:即一級(jí)除塵應(yīng)用多管旋風(fēng)除塵器,二級(jí)除塵應(yīng)用文丘里水膜麻石除塵器。但是,從實(shí)際運(yùn)行的效果上來(lái)看,鍋爐煙氣仍不能達(dá)標(biāo)排放。
為此,我們從半沸騰鍋爐的燃燒狀況和現(xiàn)有兩級(jí)凈化除塵裝置的運(yùn)行狀態(tài)來(lái)分析鍋爐煙氣超標(biāo)排放的原因,進(jìn)而制定半沸騰鍋爐的消煙除塵深化治理方案。
一、10t半沸騰鍋爐煙塵超標(biāo)的原因分析
1、燃煤燃燒不充分是造成煙氣中黑度和粉塵濃度超標(biāo)排放的固有原因
從公司能源監(jiān)測(cè)部門的測(cè)試數(shù)據(jù):原煤的固定碳為41.18%,而飛灰中的含碳量高達(dá)39.81%,煙氣中粉塵濃度為2926毫克/立方米,黑度為V級(jí),測(cè)試的熱效率僅為56.83%。上述數(shù)據(jù)說(shuō)明,鍋爐燃燒并不處于正常運(yùn)行數(shù)值。
那么,是什么原因造成煙氣中粉塵濃度和黑度過(guò)大,熱效率過(guò)低呢?依據(jù)燃料燃燒的理論,燃煤燃盡的三個(gè)條件為:其一有足夠高的爐溫;其二是適量的空氣,并使空氣與燃料很好地接觸與混合;其三是保證燃燒需要的時(shí)間和空間。
但由于半沸騰鍋爐特殊的燃燒方式,從實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看:第一,燃煤中粉狀煤所占比例過(guò)大,經(jīng)估算粒徑小于2mm的粉狀煤,約占原煤的50%—60%。該粉狀煤進(jìn)入爐膛后還未混入沸騰層進(jìn)行燃燒(也就是說(shuō)無(wú)燃燒所需要的時(shí)間,空氣也未與粉狀煤很好地混合)就被引風(fēng)機(jī)作為飛灰抽走。第二,沸騰層溫度偏低,使碳和氧的反應(yīng)速度緩慢。一般沸騰層的最佳溫度在860~890℃,而目前沸騰層的溫度只有824℃。因此,燃煤中粉狀煤過(guò)多,沸騰層溫度偏低,造成燃燒不充分,從而使煙氣中粉塵濃度和黑度過(guò)大,熱效率低。
2、原有除塵系統(tǒng)的存在設(shè)備運(yùn)行問(wèn)題
10t半沸騰鍋爐多管旋風(fēng)除塵器文丘里洗滌器旋風(fēng)水膜除塵器引風(fēng)機(jī)
圖1:10t半沸騰鍋爐除塵系統(tǒng)示意圖
原有除塵系統(tǒng)由兩級(jí)除塵器組成,通過(guò)測(cè)試分析,我們認(rèn)為除塵設(shè)備參數(shù)擇不合理,除塵效率低是造成煙氣中黑度和粉塵濃度超標(biāo)排放的重要原因。下面我們分別對(duì)兩級(jí)凈化裝置(除塵器)進(jìn)行分析:
①多管旋風(fēng)除塵器
多管旋風(fēng)除塵器是將若干個(gè)鑄造而成的單體小型旋風(fēng)子組裝在箱體內(nèi),煙氣從箱體入口處切向旋入均布的旋風(fēng)子內(nèi),凈化后的煙氣從頂部輸出,去除的粉塵在下部灰斗中存放,定時(shí)排出。
10t半沸騰鍋爐所選用的多管旋除塵器的處理風(fēng)量為28800—33600立方米/小時(shí),內(nèi)部共有48個(gè)旋風(fēng)子。
測(cè)試結(jié)果為:除塵效率:95.48%;阻力損失:495.49Pa。
比較上述數(shù)據(jù)與多管旋風(fēng)除塵器的運(yùn)行技術(shù)參數(shù),除塵效率達(dá)到最佳值。但阻力損失為495.49Pa,與最佳值900-1200Pa有一定差距。當(dāng)然,從除塵要求上來(lái)看,在保證除塵效率的前提下,阻力損失越小越好。
但是,在此也須分析造成阻力損失較小的原因。旋風(fēng)除塵器的阻力損失與其結(jié)構(gòu)型式和運(yùn)行條件等有關(guān),理論上計(jì)算是困難的。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式:
式中△P為阻力損失
ξ為壓損系數(shù),
ρ為氣體密度,
VT為進(jìn)口氣流速度
阻力損失與進(jìn)口氣流速度的平方成正比,而進(jìn)口氣流速度與進(jìn)口截面積和進(jìn)口風(fēng)量有關(guān)(風(fēng)量=截面積×風(fēng)速),當(dāng)進(jìn)口截面積為定值時(shí),進(jìn)口氣流速度與進(jìn)口風(fēng)量有關(guān)。通過(guò)反算,當(dāng)阻力損失減少二分之一時(shí),進(jìn)口氣流速度則減少0.414倍,進(jìn)口風(fēng)量也減少0.414倍。也就是說(shuō),原設(shè)計(jì)30000立方米/小時(shí)的除塵器,實(shí)際處理風(fēng)量是只有17580立方米/小時(shí),未達(dá)到滿負(fù)荷正常運(yùn)行。
這說(shuō)明除塵系統(tǒng)存在較為嚴(yán)重的漏風(fēng)現(xiàn)象,可能是除塵系統(tǒng)的管道或者是設(shè)備連接處出現(xiàn)泄漏。
②麻石文丘里水膜除塵器
麻石文丘里水膜麻石除塵器由兩部分組成,其一為文丘里洗滌器,它的結(jié)構(gòu)由直管、收縮管和喉管組成,含塵氣體在管徑變化和水霧的作用下,潤(rùn)濕→碰撞→凝聚,粉塵隨水流排出。其二為旋風(fēng)水膜除塵器,經(jīng)文丘里洗滌器凈化后的煙氣再次從筒體下部切向?qū)?,旋轉(zhuǎn)上升,靠離心作用甩向器壁的粉塵為水膜所粘附,沿器壁向下排走,再次凈化后的空氣從中間流出。上述二部分均由耐腐蝕的麻石材料制成。
10t半沸騰鍋爐所選用的文丘里水膜麻石除塵器的處理風(fēng)量為32000—38000立方米/小時(shí)。文丘里洗滌器的入口尺寸為900×600(mm),喉管尺寸為450×400(mm),旋風(fēng)水膜除塵器的入口尺寸為1000×440(mm),主筒直徑為Φ1200(mm),副筒直徑為Φ800mm,高度為11.8m。
經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)運(yùn)行的文丘里水膜麻石除塵器測(cè)試,發(fā)現(xiàn)其除塵效率和阻力損失與技術(shù)參數(shù)最佳值相差甚遠(yuǎn),列表如下:
表1:除塵系統(tǒng)阻力測(cè)試值與理論值對(duì)比表除塵效率(%)阻力(Pa)
總計(jì)文丘里洗滌器旋風(fēng)除塵器
測(cè)試值59.28254.5199.85154.66
理論值97.501300.00510.00790.00
下面分別從除塵器的兩部分,以阻力損失入手,分析除塵效率低的原因:
2.1文丘里洗滌器部分:
從理論上進(jìn)行分析
文丘里管的壓力損失經(jīng)驗(yàn)公式為:
或
式中:△P-------壓力損失Pa
ρC------球形離子的單位密度Kg/m3
Ar-------喉管橫斷面積m2
VT-------喉管氣速m/s
QL-------氣體流量m3/s
QG-------液體流量m3/s
上式表明,壓力損失(△P)與喉管氣速(VT)的平方成正比例關(guān)系,與液氣比(QL/QG)成一定的正比例關(guān)系。當(dāng)壓力損失的測(cè)試值(99.85Pa)小于技術(shù)參數(shù)中的最佳值(510Pa)時(shí),喉管氣速和液氣比均必然小于理論最佳值。
文丘里管的除塵效率經(jīng)驗(yàn)公式為:
式中:StT———慣性碰撞參數(shù)
f----經(jīng)驗(yàn)系數(shù)
dl----液滴直徑μm一般采用表面積平均徑
μG----氣體的粘度Pa•S
上式表明:除塵效率(η)與喉管氣速(VT)和液氣比(QL/QG)均成一定的正比例關(guān)系,同時(shí)還與液滴面徑(dl)也成一定的正比例關(guān)系。當(dāng)喉管氣速和液氣比小于最佳值時(shí),除塵效率必然大幅度下降。
其次,從實(shí)際測(cè)算的結(jié)果來(lái)看,也充分說(shuō)明上述情況,列表如下:
表2:文丘里段實(shí)際測(cè)算值與理論值對(duì)比表
入口風(fēng)速
(m/s)
喉管氣速
(m/s)
液氣比
(L/m3)
耗水量
(t/h)
測(cè)算值
6.13
18.39
0.068
0.8
理論值
16~22
40~120
0.7~1.01
4.3
綜上所述,喉管氣速低,造成塵粒的慣性力小,凝聚率低。液氣比較小,也就是供水量少,再加上液體霧化較差,雖然液滴直徑大,但液滴總體表面積小,塵粒與液滴的碰撞、攔截的概率小,因此除塵效率就低,凈化效果就差。
2.2旋風(fēng)水膜除塵器部分
旋風(fēng)水膜除塵器的結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,其阻力損失的測(cè)試值(154.66Pa)小于技術(shù)參數(shù)中的理論最佳值(790Pa),也說(shuō)明兩點(diǎn);其一為入口風(fēng)速太低。阻力損失是與風(fēng)速成正比例關(guān)系的,阻力小,必然入口風(fēng)速低,而入口風(fēng)速低,塵粒所受的離心力小。其二為部分噴咀堵塞,未形成連續(xù)的水膜,塵粒的粘附作用小,塵粒的捕集概率低,含塵氣體在除塵器內(nèi)近似直流,同樣造成除塵效率低。
2.3鍋爐除塵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)風(fēng)量過(guò)大,選用風(fēng)機(jī)過(guò)大,是造成運(yùn)行能耗過(guò)大的原因,對(duì)煙氣黑度和粉超標(biāo)排放有一定影響。
鍋爐排煙總量是消煙除塵設(shè)計(jì)中的重要數(shù)據(jù),一般根據(jù)排煙總量來(lái)選用合適的鍋爐引風(fēng)機(jī)。如果引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量選用不合適,就會(huì)造成整個(gè)凈化系統(tǒng)(除塵系統(tǒng))不能在最佳狀況下運(yùn)行。那么10t半沸騰鍋爐消煙除塵系統(tǒng)所選引風(fēng)機(jī)是否合適呢?
目前,鍋爐實(shí)際使用的引風(fēng)機(jī)風(fēng)量為38000立方米/小時(shí),但是在正常運(yùn)行下測(cè)試時(shí),卻發(fā)現(xiàn)實(shí)際煙氣時(shí)卻是11759立方米/小時(shí),如果按熱態(tài)狀況下乘1.2的系數(shù),總煙氣量也只有14100立方米/小時(shí).在運(yùn)行過(guò)程中,風(fēng)機(jī)的開(kāi)啟度僅為30—40%。
為此,我們測(cè)出燃煤的低位發(fā)熱值,空氣過(guò)剩系數(shù)和小時(shí)耗煤量,依據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式,校核計(jì)算出煙氣總量應(yīng)為24140.2立方米/小時(shí)(計(jì)算過(guò)程從略)。
上述數(shù)據(jù)表明:計(jì)算煙氣量是實(shí)測(cè)煙氣量的1.71倍。說(shuō)明燃煤中的大量碳未與空氣中的氧反應(yīng),燃煤未燃盡;另外,實(shí)際引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量是實(shí)測(cè)煙氣量的2.69倍,是計(jì)算煙氣量的1.57倍,明顯地說(shuō)明,引風(fēng)機(jī)風(fēng)量過(guò)大,一方面浪費(fèi)運(yùn)行中的能耗,另一方面不利于整個(gè)系統(tǒng)在最佳工況下運(yùn)行。查原設(shè)計(jì)資料,因所需風(fēng)壓為3000多Pa,而我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)在3000Pa以上的風(fēng)量為38000立方米/小時(shí),故只能選此類風(fēng)機(jī)。
二、10t半沸騰鍋爐煙塵高效治理技術(shù)分析
通過(guò)上述對(duì)10t半沸騰鍋爐的煙氣中粉塵濃度和黑度超標(biāo)排放的原因分析,在公司的治理實(shí)踐中,我們實(shí)施了以下一些高效治理技術(shù)措施:
1、提高燃煤的平均粒徑
主要從兩個(gè)方面提高燃煤的平均粒徑
一是通過(guò)公司采購(gòu)供應(yīng)部門,嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān),盡量保證采購(gòu)的燃煤粒徑符合技術(shù)要求。
二是通過(guò)深加工,控制煤塊粒徑,提高燃煤利用率,減少飛灰中含碳量。
根據(jù)半沸騰鍋爐的燃燒理論,燃煤粒徑在2mm到12mm時(shí),能形成沸騰層,而最佳粒徑則在3mm到8mm之間。因此,針對(duì)目前燃煤中粉狀煤過(guò)多的現(xiàn)狀,首先對(duì)燃煤進(jìn)行篩分,采用一般網(wǎng)格篩或滾筒篩均可。對(duì)3mm以上的煤塊直接進(jìn)入爐膛。其次對(duì)3mm以下的粉狀煤進(jìn)行造粒處理,形成3~8mm小煤粒,這樣可以延長(zhǎng)煤粒在沸騰層的燃燒時(shí)間,使其充分氧化、燃盡,從而降低煙氣的黑度,與此同時(shí),也提高了燃煤利用率,節(jié)約了燃料,提高了鍋爐熱效率。目前,國(guó)內(nèi)有專門生產(chǎn)造粒機(jī)的廠家,可直接購(gòu)買、安裝和使用。
2、提高爐膛溫度,選擇合理的引風(fēng)機(jī)風(fēng)量,促使燃煤充分燃燒,從而減少煙氣中飛灰的含碳量,確保系統(tǒng)正常運(yùn)行
鍋爐本體的改造,主要內(nèi)容是采取各種措施提高爐膛(主要是沸騰層)溫度,可在目前的情況下,提高到860℃---890℃,使沸騰層燃煤燃盡。十多年來(lái),東風(fēng)公司各專業(yè)廠,在提高爐溫上采取了多種措施,取得一定的效果。在提高爐膛溫度上尚須繼續(xù)努力,如改變爐膛尺寸和結(jié)構(gòu),增加副燃帶等。其次,針對(duì)各專業(yè)廠鍋爐的具體情況,盡量減少燃燒室的漏風(fēng)。
對(duì)于鍋爐引風(fēng)機(jī),如果設(shè)備狀態(tài)良好,可暫不更換,但要完善或加裝風(fēng)量調(diào)節(jié)器,根據(jù)燃煤耗量及煙氣排放情況,隨時(shí)調(diào)整;如果設(shè)備狀態(tài)不好需要更換時(shí),則應(yīng)選擇合適風(fēng)量的風(fēng)機(jī),在計(jì)算煙氣總量的基礎(chǔ)上增加15%,即風(fēng)量28000立方米/小時(shí)為宜。
3、改善供水狀況,優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),提高除塵系統(tǒng)的除塵效率,減少外排煙氣中粉塵的含量
對(duì)現(xiàn)有兩級(jí)除塵器進(jìn)行改造,其主要內(nèi)容如下:
一是保證足夠的供水量,提高供水壓力,改善水源質(zhì)量,主要是提高液氣比,提高水的霧化效果,增大液滴表面積,使塵粒與液滴的碰撞、攔截的概率提高。主要措施:第一,加大進(jìn)水管直徑,使流量增加;第二,在進(jìn)水管道前加裝一臺(tái)加壓泵,提高供水壓力;第三,在進(jìn)水管道上,增加蒸汽和縮小噴水孔直徑,使液滴霧化效果更好,表面積加大;第四,文丘里洗滌器的水盡可能新鮮水,減少水中雜質(zhì),避免堵塞噴水孔。
二是改造文丘里洗滌器的喉管部分,根據(jù)運(yùn)行時(shí)煙氣流量,調(diào)整喉管部分的截面積,從而提高喉管風(fēng)速,提高塵粒的慣性力,凝聚率,使粉塵與水液較好的碰撞、凝聚,從而減少粉塵外排數(shù)量。實(shí)際實(shí)施中文丘里喉管流速調(diào)整到40(米/秒),液氣比0.4左右。
三是將麻石水膜除塵器的環(huán)形噴水管改為環(huán)形溢流槽,從而在內(nèi)壁上形成連續(xù)的筒形水幕。當(dāng)煙氣切向進(jìn)入內(nèi)壁時(shí),其塵粒就能很好地與水幕發(fā)生潤(rùn)濕、碰撞和凝聚,從而減少粉塵外排數(shù)量。
四是改造旋風(fēng)水膜除塵器的煙氣入口尺寸,根據(jù)運(yùn)行時(shí)煙氣的實(shí)踐流量,重新設(shè)計(jì)入口處的截面積。實(shí)際實(shí)施中,旋風(fēng)水膜除塵器的煙氣入口流速為18(米/秒),提高入口風(fēng)速,從而提高塵粒的離心力,使甩向圓筒內(nèi)壁的塵粒增加,減少粉塵外排的數(shù)量。
三、10t半沸騰鍋爐煙塵高效治理技術(shù)的應(yīng)用效果
國(guó)家環(huán)??偩謱|風(fēng)公司10t半沸騰鍋爐煙塵污染列為2000年前限期治理項(xiàng)目,同時(shí)這一項(xiàng)目也直接影響公司2000年前工業(yè)污染源的“一控雙達(dá)標(biāo)”目標(biāo)的完成。
在1999年至2000年為期兩年的“10t半沸騰鍋爐煙塵污染技術(shù)攻關(guān)”中,我們大量實(shí)施了以上的高效治理技術(shù),取得了顯著效果。10t半沸鍋爐煙塵的黑度及濃度大幅度下降,達(dá)到了《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2001)。
同時(shí)鍋爐的熱效率得到提高,運(yùn)行成本顯著降低。
參考文獻(xiàn):
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