煉油廠檢修安全與技術(shù)管理研究
時(shí)間:2022-02-08 09:35:24
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摘要:文章主要論述了石化裝置停工、檢修、開(kāi)工全過(guò)程中,由于管理人員和操作人員的慣性思維帶來(lái)的問(wèn)題及危害,探討了突破慣性思維的方法和途徑,提出了持續(xù)提升裝置開(kāi)停工及檢修過(guò)程的管理水平和施工質(zhì)量的方法。
關(guān)鍵詞:裝置檢修;技術(shù)管理;慣性思維;解決途徑
物理學(xué)中慣性是指物體所具有的保持原有運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的特性。慣性思維可以理解為通過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間處理同一問(wèn)題所得出的一種固定的思維方法或經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)這一問(wèn)題發(fā)生條件出現(xiàn)變化時(shí),我們采用相同的思維方法或經(jīng)驗(yàn)處理,可能出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果,慣性思維經(jīng)常束縛人們的思想。2018年3月至5月,塔河煉化公司對(duì)2#焦化裝置進(jìn)行了停工大檢修,在裝置停、開(kāi)工和檢修施工技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)了各裝置歷次大檢修重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題,在本次大檢修過(guò)程中依舊存在。這些問(wèn)題主要包括:工藝管線保溫,驗(yàn)收管理不規(guī)范;焊接施工,監(jiān)護(hù)人員技術(shù)交底不到位;開(kāi)停工過(guò)程中,裝置對(duì)公用工程用量的重視程度不夠;設(shè)備內(nèi)部的關(guān)鍵組件安裝后,首次驗(yàn)收的重視程度有待加強(qiáng);投產(chǎn)初期的老問(wèn)題,成了今天的正常現(xiàn)象等等。分析這些問(wèn)題出現(xiàn)的原因,我們可以將慣性思維總結(jié)為以下的表現(xiàn)形式:
1慣性思維的主要表現(xiàn)
1.1按經(jīng)驗(yàn)處理問(wèn)題。按經(jīng)驗(yàn)處理問(wèn)題是慣性思維主要表現(xiàn)形式之一。對(duì)于管理和操作經(jīng)驗(yàn)比較豐富的操作人員和檢修管理人員這種情況極易發(fā)生。例如T302在技術(shù)質(zhì)量組驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)塔盤(pán)上層之間存在大量成堆的小塊狀焦粉。裝置管理人員強(qiáng)調(diào)在施工過(guò)程中,對(duì)塔盤(pán)進(jìn)行了嚴(yán)格清理,上部安裝的新塔盤(pán)都是干凈的。綜合分析大量成堆的小塊狀焦粉應(yīng)該是來(lái)自安裝過(guò)程中,塔盤(pán)與塔壁摩擦后掉落造成。這證明在塔器經(jīng)過(guò)清洗后,保證回裝的塔器內(nèi)構(gòu)件的清潔度,就能確保安裝后整個(gè)塔器的清潔。這個(gè)經(jīng)驗(yàn)是靠不住的。1.2過(guò)于相信設(shè)計(jì)資料。我們?cè)诠に嚺c安全管理工作中,絕大多數(shù)工藝與安全控制文件都是以設(shè)計(jì)資料為依據(jù)的。長(zhǎng)時(shí)間的定式思考,極易養(yǎng)成慣性思維,使我們過(guò)于依賴(lài)設(shè)計(jì)。然而裝置檢修時(shí)的技改項(xiàng)目有一部分是技術(shù)應(yīng)用非常成熟的項(xiàng)目,還有一部分只是經(jīng)過(guò)了技術(shù)論證,在應(yīng)用上并不成熟。本次檢修,對(duì)常壓區(qū)機(jī)泵P104AB密封進(jìn)行了改造,增加了密封增壓罐,杜絕了輕油因機(jī)械密封泄漏而造成火災(zāi)。然而,在最初的設(shè)計(jì)上并沒(méi)有壓力罐。輕油泵不需要輔助密封這種設(shè)計(jì)就不一定正確了。1.3迷信權(quán)威技術(shù)刊物。技術(shù)人員水平的提升,一是來(lái)自一線經(jīng)驗(yàn)的積累,二是學(xué)術(shù)刊物的理論學(xué)習(xí)。然而技術(shù)刊物中的理論觀點(diǎn)總是在一定的條件下提出來(lái)的,雖然具有廣泛實(shí)用性,但是對(duì)于某些特殊情況就不一定適用。過(guò)于相信書(shū)本,也容易導(dǎo)致我們工作中的慣性思維。在這次裝置開(kāi)工時(shí),E115(蠟油-閃底油)換熱器浮頭法蘭泄漏,其直接原因是反應(yīng)溫度波動(dòng),但其重要原因是法蘭包了保溫,法蘭保溫后當(dāng)溫度升高時(shí)法蘭先受熱膨脹,螺栓后受熱膨脹,墊片被壓緊,當(dāng)溫度下降時(shí),法蘭先受冷收縮,螺栓后受冷收縮,一正一負(fù)造成法蘭出現(xiàn)縫隙,介質(zhì)泄漏。在原始開(kāi)工時(shí)此處未包保溫,換熱器溫度波動(dòng)多次出現(xiàn)大于2018年波動(dòng)值,均未出現(xiàn)過(guò)泄漏。但在設(shè)計(jì)及相關(guān)資料中均要求高溫部位保溫。建議包保溫時(shí)將螺栓保留不包,或者增加蝶簧墊后保溫,蝶簧墊可以吸收熱脹冷縮的變形量,保持螺栓預(yù)緊力不變。1.4錯(cuò)誤得不到及時(shí)糾正。我們?cè)诠ぷ髦?,?duì)于某個(gè)錯(cuò)誤剛開(kāi)始可能會(huì)重視,但是如果錯(cuò)誤得不到及時(shí)修正,隨著時(shí)間的推移我們就會(huì)習(xí)慣這個(gè)錯(cuò)誤,甚至認(rèn)為這個(gè)錯(cuò)誤是正確的。這是慣性思維產(chǎn)生的一種普遍方式。2019年2月23日,裝置對(duì)T501進(jìn)行安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)塔頂風(fēng)動(dòng)閥HV5001AB的氮?dú)鈮毫薰摅w晃動(dòng)幅度過(guò)大。詢(xún)問(wèn)裝置操作人員得知該罐自擴(kuò)建以來(lái)一直存在晃動(dòng)現(xiàn)象。起初操作員都認(rèn)為不正常,只是生產(chǎn)兩個(gè)周期以來(lái)也沒(méi)有發(fā)生安全事故。時(shí)間久了,操作員反而認(rèn)為該罐晃動(dòng)是正?,F(xiàn)象。實(shí)際車(chē)間技術(shù)人員驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn),造成罐體晃動(dòng)的根本原因是在初次安裝時(shí),罐底支座與平臺(tái)之間存在間隙,固定支座的螺栓未緊固。裝置立即對(duì)在該處增加了彈簧墊,填補(bǔ)間隙并對(duì)螺栓進(jìn)行了緊固。從此,罐體不再晃動(dòng)。1.5盲從裝置技術(shù)干部。在管理上強(qiáng)調(diào)裝置技術(shù)干部的權(quán)威性是提高工作執(zhí)行力度的重要途徑,但是技術(shù)問(wèn)題必須在民主討論的基礎(chǔ)上,決定處理方式。如果在技術(shù)問(wèn)題上,盲從裝置技術(shù)干部,就會(huì)壓抑操作員的思維靈活性,迷信裝置技術(shù)干部的觀點(diǎn),養(yǎng)成定式思維的習(xí)慣,難以接受新的思考方式。如2012年6月7日,塔河煉化公司召開(kāi)1#裝置電脫鹽技術(shù)改造分析會(huì)。會(huì)議討論認(rèn)為1#電脫鹽罐中的入口管線和入口分配器之間的空隙過(guò)大,電脫鹽入口處的乳化液和原油會(huì)通過(guò)空隙進(jìn)入電脫鹽罐中的水相,從而造成1#電脫鹽切水含油量超高,要求裝置利用聚四氟乙烯或其它耐油橡膠堵住空隙。裝置技術(shù)干部認(rèn)為原油在電脫鹽罐中有一定的停留時(shí)間,因此原油在電脫鹽罐入口處的乳化層會(huì)因?yàn)榕c罐內(nèi)存水的密度差而自動(dòng)上浮進(jìn)入乳化層,而不會(huì)進(jìn)入水相,增加電脫鹽排水中的油含量。事實(shí)上,油品在電脫鹽罐中是持續(xù)流動(dòng)的,在流動(dòng)方向上,油品各處的壓力不一樣,密度也不是均勻一致的,液面等高的U形管理論上在電脫鹽罐中并不成立。而且進(jìn)入水相的乳化液或原油會(huì)造成已脫出的水相繼續(xù)乳化形成新的乳化液,影響電脫鹽的油水分離效果。然而裝置技術(shù)人員的觀點(diǎn)一直影響著施工人員和裝置操作員。直至施工結(jié)束時(shí),電脫鹽改造項(xiàng)目仍未引起技術(shù)人員的足夠重視,導(dǎo)致驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)電脫鹽A罐居然用蓬松石棉繩堵孔,各罐原本應(yīng)堵住的孔隙仍留有細(xì)縫。最后,不得不重新施工。1.6以前這樣干,也沒(méi)出問(wèn)題。“以前這樣干,也沒(méi)出問(wèn)題”這是檢修各裝置對(duì)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中最多的解釋?zhuān)灰彩窃跈z修過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)操作和管理人員由慣性思維導(dǎo)致錯(cuò)誤的主要原因之一。檢修過(guò)程中,各裝置都有動(dòng)火焊接項(xiàng)目。對(duì)于動(dòng)火作業(yè)的方案,部分裝置監(jiān)護(hù)人員并沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),而裝置技術(shù)人員又不可能全程監(jiān)護(hù)每一個(gè)作業(yè)項(xiàng)目。當(dāng)公司技術(shù)質(zhì)量組驗(yàn)收人員詢(xún)問(wèn)裝置監(jiān)護(hù)人員時(shí),幾乎沒(méi)有一個(gè)人知道該焊口的焊接形式,使用焊條的型號(hào),焊條預(yù)處理方式,熱處理的時(shí)間及溫度控制范圍等等。裝置對(duì)該現(xiàn)象的解釋是“以前沒(méi)培訓(xùn),也沒(méi)出問(wèn)題,后續(xù)探傷可查驗(yàn)”,但是一旦不合格,就必須要重新施工,影響施工進(jìn)度。與其事后控制,不如事前預(yù)防。
2突破破慣性思維怪圈
2.1對(duì)比分析,找出不同點(diǎn)。打破慣性思維怪圈的重點(diǎn)在于當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn)后,要認(rèn)真分析本次出現(xiàn)的問(wèn)題與以往出現(xiàn)的同樣問(wèn)題的原因是否有差異、其周邊環(huán)境是否相同。若有差異,處理時(shí)需相應(yīng)變通。出現(xiàn)問(wèn)題不可怕,可怕的是問(wèn)題出現(xiàn)后未引起重視,任由問(wèn)題擴(kuò)大到不可收拾的地步。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的關(guān)鍵在于認(rèn)真仔細(xì)、注意細(xì)節(jié)。例如:2009年8月30日,全廠停電后,1#加氫裝置開(kāi)工過(guò)程中分餾系統(tǒng)帶水嚴(yán)重,車(chē)間懷疑是塔頂冷卻器出現(xiàn)泄漏,但留意停工過(guò)程就會(huì)聯(lián)想到停工時(shí)高、低分脫水閥在停電后立即被關(guān)閉,臨氫系統(tǒng)放空時(shí)帶入高、低分的大量存水未脫去,減油時(shí)全部帶入分餾系統(tǒng),造成分餾系統(tǒng)帶水嚴(yán)重,分餾塔頂脫水幾個(gè)小時(shí)后生產(chǎn)正常。通過(guò)此事說(shuō)明在停工過(guò)程中的處理還是存在問(wèn)題,今后停工過(guò)程中要注意加氫裝置的高低分界位控制,為后期開(kāi)工打好基礎(chǔ)。2.2窮根究底,找出問(wèn)題發(fā)生的根源。問(wèn)題出現(xiàn)后查找問(wèn)題的根源主要有以下幾種方法:(1)裝置新開(kāi)工后的生產(chǎn)操作參數(shù)與以往正常生產(chǎn)時(shí)的操作參數(shù)進(jìn)行對(duì)比;(2)與設(shè)計(jì)思路及設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比;(3)與理論知識(shí)對(duì)比,理論聯(lián)系實(shí)際;(4)分析環(huán)境是否發(fā)生變化。在1#裝置檢修時(shí),由于全廠處理量降低,2#制氫裝置最低負(fù)荷運(yùn)行,轉(zhuǎn)化爐0213-F101煙氣溫度高達(dá)195℃以上,超過(guò)工藝卡片。當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)處指出后,車(chē)間回復(fù)無(wú)法調(diào)整。然而在理論上煙氣溫度超高只有兩個(gè)可能性,一是熱煙氣過(guò)多,全量冷空氣冷不下來(lái);二是冷空氣量不夠,所取熱量無(wú)法冷卻熱空氣。經(jīng)分析本次因處理量較低,燃料氣較小,所需冷空氣較少,屬于第二種情況。因而與車(chē)間工藝技術(shù)員商定,采取增加風(fēng)機(jī)煙道擋板開(kāi)度的方法來(lái)增加冷空氣量,同時(shí)指導(dǎo)操作員對(duì)爐膛氧含量進(jìn)行調(diào)節(jié),煙氣溫度立即下降10℃,引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行溫度未超過(guò)設(shè)備允許的最高溫度,保證了設(shè)備的正常運(yùn)行。2.3不迷信權(quán)威,勇于懷疑。管理上的問(wèn)題可以集中決策,技術(shù)上的問(wèn)題應(yīng)該是討論后民主決策的。每一個(gè)問(wèn)題都有不同的處理方式,所以參與問(wèn)題討論的人也可以有不同的想法,解決問(wèn)題關(guān)鍵在于認(rèn)真分析、大膽設(shè)想、持之以恒、找出真理。管理人員和技術(shù)人員都不能迷信權(quán)威,也不能把自己當(dāng)權(quán)威。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員要有懷疑精神,也要欣賞別人的懷疑精神。技術(shù)方案只有在科學(xué)民主的方法上制定,才是最合理的制定方式。2.4發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。本文在前面論述了習(xí)慣導(dǎo)致錯(cuò)誤和以前這樣干沒(méi)出問(wèn)題,這兩種慣性思維的產(chǎn)生形式,主要原因是問(wèn)題發(fā)生后,沒(méi)有及時(shí)解決。隨著時(shí)間的推移這就使得技術(shù)人員,習(xí)慣了這種錯(cuò)誤,甚至認(rèn)為異?,F(xiàn)象是正常的,以前的錯(cuò)誤做法也是正確的。2.5技術(shù)問(wèn)題的思考步驟找到問(wèn)題的根源后,在制定解決問(wèn)題的方案時(shí),可以按照以下的步驟去思考解決問(wèn)題的辦法:(1)在理論上找到支持解決方案的理由,不能想當(dāng)然;(2)廣泛調(diào)研,科學(xué)借鑒以往的成功經(jīng)驗(yàn)和兄弟單位的成功經(jīng)驗(yàn);(3)爭(zhēng)取獲得專(zhuān)家、設(shè)計(jì)、專(zhuān)業(yè)廠家、上級(jí)部門(mén)的技術(shù)支持;大膽摸索,找出成功之路。
3結(jié)語(yǔ)
總的來(lái)說(shuō),在煉油廠開(kāi)、停工及檢維修過(guò)程中,安全管理工作與技術(shù)管理工作產(chǎn)生的慣性思維是可以突破的。在管理過(guò)程中,管理人員可以按照上述途徑,建立正確的技術(shù)問(wèn)題思考方法,找到正確的處理辦法,達(dá)到持續(xù)提升裝置安全管理水平和施工質(zhì)量的目的。
作者:趙斌 單位:中國(guó)石化塔河煉化公司煉油第一作業(yè)部