干法腈綸生產(chǎn)廢水處理分析

時(shí)間:2022-12-21 09:46:09

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干法腈綸生產(chǎn)廢水處理分析

摘要:介紹了腈綸廢水產(chǎn)生化學(xué)耗氧量(COD)的形成機(jī)理,對(duì)其影響因素進(jìn)行了工藝分析,并提出改進(jìn)措施,達(dá)到從源頭降低COD的目的。

關(guān)鍵詞:高溫酸性廢水;化學(xué)耗氧量(COD);腈綸生產(chǎn);廢水處理;對(duì)策

1前言

干法腈綸生產(chǎn)過程中排放的廢水,含有丙烯腈及低聚物,水質(zhì)成分復(fù)雜且水質(zhì)和流量波動(dòng)大,難以被生物降解。由于腈類化合物的毒性較大,含腈類化合物的各種廢水處理已成為環(huán)保的研究熱點(diǎn),成為干法腈綸后續(xù)發(fā)展的環(huán)保技術(shù)瓶頸,是公認(rèn)的難題。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有腈綸廢水處理工藝和方法無法滿足環(huán)保要求,腈綸廢水處理工藝普遍存在生化后出水化學(xué)耗氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)高的問題,不僅會(huì)導(dǎo)致水體環(huán)境污染,而且嚴(yán)重制約了腈綸行業(yè)的發(fā)展。如僅局限于廢水末端治理,則根本無法滿足環(huán)保排放的要求,因此,從廢水源頭降低污水的COD和還原性物質(zhì)的含量,是唯一出路也是目前減輕污水處理負(fù)擔(dān)最直接、最有效的途徑。本文結(jié)合腈綸生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生COD的影響因素進(jìn)行分析,并采取了有效控制措施。

2工藝說明及廢水來源

聚合反應(yīng)過程中含有20%單體未反應(yīng),經(jīng)過一道、二道真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)過濾、洗滌后,形成含有2%左右單體的濾液,進(jìn)入供給槽,然后通過精餾回收工藝,將濾液中的單體和水進(jìn)行分離,回收濾液中的單體,廢水經(jīng)過換熱后,與溶劑回收裝置中產(chǎn)生的廢水合并進(jìn)入污水處理場(chǎng),污水處理場(chǎng)通過冷卻、中和、曝氣后與所有的污水在集水井混合提升進(jìn)入調(diào)節(jié)池,再經(jīng)過生化處理排放。干法腈綸產(chǎn)生的廢水主要來源于兩處:1)單體回收塔底部排出的污水,是聚合裝置的主要外排污水。此股污水組成最復(fù)雜,主要是由一道過濾機(jī)、二道過濾機(jī)過濾后的濾液為主要原料進(jìn)入單體回收塔,盡管在汽提塔中單體在蒸餾的作用下進(jìn)行分離,但仍會(huì)有少量的未反應(yīng)的單體混溶于下層的水相中,聚合污水中含有的物質(zhì)為未反應(yīng)的單體,包括丙烯腈、丙烯酸甲酯、苯乙烯磺酸鈉、催化劑、少量聚合物、阻聚劑、終止劑、鹽類等;2)溶劑回收系統(tǒng)的廢水,目前所采用的溶劑回收裝置均為連續(xù)減壓蒸餾工藝,將回收回來的濃、稀DMF(二甲基甲酰胺),經(jīng)溶劑回收塔精餾提純,再經(jīng)脫離子除堿后,送回原液制備及紡絲工序循環(huán)使用。DMF溶劑回收裝置中濃、稀DMF主要來源是紡絲、廢絲洗滌、水洗牽伸、焦油塔、脫離子塔、紡絲氮?dú)饫淠鞯?。故溶劑回收系統(tǒng)外排溶劑廢水中所含污染物質(zhì)較復(fù)雜,可能含有的污染物為DMF、二甲胺、淺色劑、鹽類、各種油劑以及一些特殊的添加劑等。

3形成COD的原理分析

在污水中形成高COD的原因是多方面的,但90%的COD來源自丙烯腈加合副反應(yīng)生成的β-磺基丙腈。由于高溫酸性水還原性物質(zhì)含量較高,主要來源于一道系統(tǒng),在pH值偏高時(shí),殘余的亞硫酸根離子與丙烯腈反應(yīng)生成β-磺基丙腈的加合物,這種加合物是產(chǎn)生COD根本原因。其反式如下:CH2=CHCN+SO32-+H2O→CH2(SO32-)-CH2-CN+OH-該反應(yīng)不受自由基抑制劑如氫醌的影響,因此表明該反應(yīng)是離子反應(yīng),是不可逆反應(yīng)。

4影響COD控制因素分析及治理措施

影響COD的因素主要有:聚合釜非計(jì)劃停車、污水中的丙烯睛(AN)含量高、濾液的pH值控制、終止pH控制不穩(wěn)、水洗脫水懸浮物(SS)超標(biāo)。4.1濾液的pH值控制。濾液pH值控制是聚合釜系統(tǒng)的靈魂,過低的pH值會(huì)引發(fā)單體自聚,過高的pH值會(huì)引發(fā)加合反應(yīng),根據(jù)杜邦的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),pH值在2.8~3.0時(shí),可在自聚和加合反應(yīng)之間建立良好的平衡關(guān)系。但從加合反應(yīng)的角度來看,pH值小于4時(shí),加合反應(yīng)較緩慢,據(jù)資料查詢pH=4時(shí),在6小時(shí)內(nèi)只有2%的亞硫酸氫根參加反應(yīng);pH=6時(shí),在不到1小時(shí)內(nèi)幾乎60%的亞硫酸氫根參加反應(yīng);pH=7時(shí),幾乎100%的亞硫酸氫根參加反應(yīng)。由此可見,pH值越高的加合反應(yīng)速度越快,產(chǎn)生的副反應(yīng)越多。實(shí)際應(yīng)用中的數(shù)據(jù)表明,濾液的pH值越高,塔釜液中表1實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)濾液pH值塔釜液COD(mg/L)4.783921.763.922865.123.802844.803.742377.44因,經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致聚合釜、單體塔非計(jì)劃停車,開、停車越頻繁,高溫酸性水的COD波動(dòng)就越大。由此開車不穩(wěn)、檢修排放均會(huì)導(dǎo)致大量的有毒化工原料進(jìn)入污水系統(tǒng),故維持聚合釜、單體塔長(zhǎng)周期運(yùn)行對(duì)COD穩(wěn)定控制至關(guān)重要。從表2的數(shù)據(jù)可知,聚合釜運(yùn)行、烘干機(jī)停運(yùn)時(shí)COD表2某時(shí)間段內(nèi)高溫酸性水COD數(shù)據(jù)運(yùn)行停運(yùn)平均值(mg/L)最高值(mg/L)最小值(mg/L)聚合釜、干燥機(jī)—15142314134聚合釜干燥機(jī)224124312042干燥機(jī)聚合釜442972275表3濾液貯存量對(duì)高溫酸性水影響數(shù)據(jù)(單位:m3)濾液貯存量(m3)平均值(mg/L)最高值(mg/L)最小值(mg/L)500176923149375015142196134產(chǎn)生的COD越高,見表1。采取措施:在開車3小時(shí)后,二道濾液要部分進(jìn)入溢流罐或洗滌罐,以減少高pH值的濾液進(jìn)入總管。4.2非計(jì)劃停車對(duì)COD的影響及治理。由于工藝、設(shè)備、電氣儀表等原還原性物質(zhì)主要來源于聚合釜反應(yīng)系統(tǒng)。采取措施:在烘干機(jī)停運(yùn)期間要在濾液管線采取相應(yīng)措施;提高二道系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率是降低COD的重要措施。4.3單體塔平穩(wěn)性的影響及治理措施。在濾液回收單體系統(tǒng)中,因單體塔釜液的pH值一般在4~6之間,具備加合反應(yīng)的條件,而AN屬于有機(jī)物,在分子結(jié)構(gòu)中有一個(gè)不飽和雙鍵,是一種耗氧物質(zhì)。一旦污水中存在丙烯腈,必然會(huì)加快加合反應(yīng)的速度,致使COD超標(biāo)。(1)優(yōu)化單體回收系統(tǒng)工藝參數(shù)在實(shí)際運(yùn)行管理中,要確保單體塔長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行尤為重要。在單體系統(tǒng)料運(yùn)之前,要保證蒸氣壓力穩(wěn)定,避免料運(yùn)時(shí)出現(xiàn)單體塔的液泛現(xiàn)象;熱運(yùn)時(shí),各參數(shù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)后方可轉(zhuǎn)入料運(yùn);板式換熱器密封要定期檢修,以防濾液與水引起竄料現(xiàn)象;單體傾析器在開停期間要按規(guī)程操作,以防塔釜液丙烯腈超標(biāo);嚴(yán)格控制13塊塔板溫度和塔頂冷卻品出口溫度達(dá)標(biāo),以保證油水分離徹底,做好這一系列工作,能確保污水中丙烯腈含量合格,有利于高溫酸性水COD控制。(2)單體回收系統(tǒng)技改對(duì)單體塔傾析管線進(jìn)行改造,直接將物料引入塔內(nèi),以減少物料在濾液貯槽中的停留時(shí)間,有利于減少副反應(yīng),同時(shí)適當(dāng)延長(zhǎng)單體系統(tǒng)熱運(yùn)時(shí)間,確保熱運(yùn)與料運(yùn)平穩(wěn)過渡有利于COD控制;濾液貯槽原設(shè)計(jì)容積達(dá)1000m3,按30%的液位控制,庫(kù)存濾液將達(dá)150m3?,F(xiàn)將貯槽改為100m3,實(shí)踐證明不會(huì)影響單體系統(tǒng)運(yùn)行,這樣濾液的存量至少可減少100m3左右,有利于COD的控制,見表3。從表3數(shù)據(jù)分析,濾液貯槽改小后,濾液停留時(shí)間明顯縮短,有利降低高溫酸性水的COD。

5結(jié)語

通過穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、嚴(yán)格控制濾液pH值、單體回收技術(shù)改造,可大幅度降低廢水高溫酸性水的COD。

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[5]美國(guó)DOPUNT公司.故障排除手冊(cè)(聚合)[M].天津市和平翻譯公司譯,1993.

作者:呂偉其 單位:寧波安捷化工物流有限公司