電廠廢水回收處理分析論文
時(shí)間:2022-06-22 10:33:00
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摘要:對蕭山電廠廢水水質(zhì)進(jìn)行分析,并根據(jù)各水質(zhì)情況實(shí)施了相應(yīng)的處理措施,總結(jié)了這一技改項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),對尚存問題進(jìn)行了探討。
1引言
隨著人們環(huán)保意識的不斷提高,如何搞好環(huán)保工作,越來越受到人們的重視?;鹆Πl(fā)電廠在各種污染治理中廢水的處理是比較重要的一項(xiàng),廢水回收、處理與利用的環(huán)保工作對發(fā)電廠來說是一個(gè)全新的課題,在很多方面沒有先例可循。通過采取各種措施對廢水加以處理與就地利用,可做到或接近零排放(即無污染排放)。本文通過對水質(zhì)進(jìn)行分析,提出一些技改措施和處理意見并付諸實(shí)施,取得了一定的成果和經(jīng)驗(yàn)。
2污水源的組成與分析
2.1污水的來源
(1)工業(yè)回收水池溢流水;
(2)主廠房排水泵來水(含地下水);
(3)生活污水;
(4)鍋爐房及灰渣系統(tǒng)的沖洗水;
(5)煤場沖洗水;
(6)化學(xué)中和池水;
(7)地表水(主要為雨水)。
2.2水質(zhì)情況分析
以1997年全年平均值及當(dāng)月水質(zhì)為例,對各水源水質(zhì)加以分析:
(1)工業(yè)回收水
工業(yè)回收水池部分溢流水,經(jīng)地溝匯流至排澇泵房,該水質(zhì)與冷卻塔水質(zhì)相比:pH值低,耗氧量高,導(dǎo)電度低,氯離子低,硫酸根低,硬度低。
該水質(zhì)與生水相比pH高,耗氧量更高,導(dǎo)電度高,氯離子、碳酸氫根差不多,硫酸根高,硬度高。
(2)主廠房排水泵來水
排水流量約90t/h,以滲入的地下水為主。在機(jī)組正常運(yùn)行或檢修過程中可能有少量污油漏入地溝中,從而導(dǎo)致水面浮油。該水質(zhì)與冷卻水相比:pH低,耗氧量高,導(dǎo)電度低,氯離子低,硫酸根低,硬度低。該水質(zhì)與生水相比:pH差不多,耗氧量高,硬度高,硫酸根高。
(3)生活污水
生活污水流量約50t/h,部分經(jīng)生化處理。該水質(zhì)與生水相比:pH低,導(dǎo)電度低,耗氧量高出100多倍,硬度高,氯離子高,硫酸根高,碳酸氫根高,全固形物高出10倍。
(4)廠房沖洗水,煤場沖洗水。
這兩種污水水量不穩(wěn)定,且含有大量雜質(zhì)與色素。
(5)排澇泵水質(zhì)
其流量300t/h(連續(xù)1個(gè)月實(shí)測的平均值)。排澇泵房水包括工業(yè)回收水溢流部分、生活污水、主廠房排水、廠房沖洗水、煤場沖洗水、地表雨水及地下水等,具有流量較大,組成不穩(wěn)定,含有色素及大量雜質(zhì),表面有浮油及漂珠等特點(diǎn)。該水質(zhì)與生水相比:pH高,電導(dǎo)率高,耗氧量高,全固量高,硬度高,陰離子高。該水質(zhì)與冷卻塔水相比:pH值差不多,導(dǎo)電度低,耗氧量高,全固量低,氯離子低,硫酸根低,硬度低。
(6)中和池排水
中和池水由化學(xué)制水過程中的廢水經(jīng)中和后達(dá)標(biāo)排放。
3廢水回收處理技改實(shí)施
鑒于幾類污水水質(zhì)情況以及我廠現(xiàn)有地下排水設(shè)施情況,我們確定采用小系統(tǒng)閉環(huán)使用,全廠廢水經(jīng)處理后排入冷卻塔作為循環(huán)水的補(bǔ)充水的綜合治理方案,廢水不再向浦陽江排放,做到了接近“零排放”。現(xiàn)將我廠污水治理的閉環(huán)小系統(tǒng)及綜合治理方案及實(shí)施情況分述如下。
3.1化學(xué)廢水的治理
化學(xué)制水再生過程中產(chǎn)生的廢水原設(shè)計(jì)經(jīng)中和后直排浦陽江,現(xiàn)改為在工業(yè)污水泵出口處另接一路至爐底液下泵池,管道采用襯塑鋼管。廢水不再作酸堿中和,直接作為沖渣水的補(bǔ)充水。這樣既可節(jié)省酸堿的耗量,又可以改善一部分灰渣的堿性成分,對沖渣管道的防垢有一定的積極作用。最主要的是帶有酸、堿成份的廢水不再排向浦陽江。見圖1所示。
3.2沖洗水的治理
原輸煤系統(tǒng)沖洗水,出灰系統(tǒng)沖洗水經(jīng)地溝匯總至排澇泵房,然后由排澇泵直排浦陽江,此類廢水中含大量雜質(zhì)及色素,根據(jù)我廠實(shí)際情況,分別對出灰系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)的沖洗水設(shè)計(jì)成閉環(huán)小系統(tǒng)。
(1)在出灰系統(tǒng)的脫水倉下部開挖明溝和液下泵池,所有灰系統(tǒng)沖洗水匯入液下泵池,然后經(jīng)液下泵提升進(jìn)入脫水倉,灰系統(tǒng)少量溢流水經(jīng)地溝匯入排澇泵房。見圖2所示。
(2)輸煤系統(tǒng)線路過長,在各轉(zhuǎn)運(yùn)站設(shè)匯流池,用混流泵將各棧橋和轉(zhuǎn)運(yùn)站的污水逐級泵至泥煤沉淀池,沉淀后的清水閉環(huán)重復(fù)使用,少量溢流水經(jīng)地溝匯至排澇泵房。見圖3所示。
3.3其它廢水的治理
其它廢水全部匯入排澇泵池,并在原排澇泵池外側(cè)新建一個(gè)能對油污和漂浮起隔離作用的回收水泵池,經(jīng)液下泵提升將全廠廢水送至位于冷卻塔附近的新建澄清池進(jìn)行澄清處理。廢水回收處理系統(tǒng)示意圖見圖4。
3.4技術(shù)改進(jìn)措施
在整個(gè)污水處理設(shè)計(jì)中,采取了以下幾個(gè)方面的措施:
(1)根據(jù)凝汽器銅管主要由活性污泥沉積,引發(fā)原電池反應(yīng),從而導(dǎo)致嚴(yán)重點(diǎn)蝕這一特點(diǎn),對可以回收的廢水采取澄清、過濾措施,即采用澄清池混凝處理與無閥濾池過濾處理,新增兩只澄清池、無閥濾池及排泥系統(tǒng),排泥采用自動排泥,為確保澄清效果,澄清池內(nèi)加裝斜管。
(2)根據(jù)廢水回收處理的要求對混凝劑進(jìn)行選型,考慮到經(jīng)濟(jì)實(shí)用,方便運(yùn)行操作要求,經(jīng)試驗(yàn)后確定采用液態(tài)聚合硫酸鐵作為混凝劑。儲礬箱采用高位自流,以減少運(yùn)行工作量,加藥泵體采用進(jìn)口泵。
(3)由于排澇泵房水流量不穩(wěn)定,不利于澄清池正常運(yùn)行,故廢水處理設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮這一因素,采用以下措施:1)補(bǔ)給水與回收廢水互備作為澄清池處理用水,以保證水流量基本穩(wěn)定;2)加藥系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)加藥泵采用聯(lián)動,兩臺加藥泵分別向污水管和補(bǔ)水管加藥,在污水管上設(shè)流量信號,根據(jù)流量信號分別啟動兩臺加藥泵;3)排澇泵前池新增蓄水池必須有一定緩沖量,泵體出力大小與澄清出力配套,并采用自動控制。必要時(shí)可采取節(jié)流的辦法。從而確保澄清池出水穩(wěn)定。
(4)新增排澇泵房蓄水池,采用溢流結(jié)構(gòu)防止生產(chǎn)過程中的廢油與漂珠等雜質(zhì)進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)。池體結(jié)構(gòu)見圖5所示。
(5)模擬零排放的前提下,根據(jù)生活污水,工業(yè)回收水,主廠房排水流量比例,構(gòu)成的水質(zhì)進(jìn)行動態(tài)模擬試驗(yàn)及靜態(tài)掛片試驗(yàn),測定水質(zhì)對銅管的腐蝕率及加藥濃度配方。
(6)在投運(yùn)以后,根據(jù)工業(yè)回收水,主廠房排水,生活污水耗氧量高的特點(diǎn)。采取殺菌措施,降低耗氧量,改用穩(wěn)定性二氧化氯作新的殺菌劑。
(7)零排放后,循環(huán)水的含鹽量必將提高,濃縮倍率上升,經(jīng)估算通過水、灰制漿送往灰?guī)斓乃?,所起的作用能滿足循環(huán)水設(shè)計(jì)的循環(huán)倍率的要求。
(8)考慮到廢水處理回收后循環(huán)使用將增加冷卻塔水質(zhì)的含鹽量,因而相應(yīng)采取了提高濃縮倍率的水質(zhì)穩(wěn)定措施,防上凝汽器產(chǎn)生新的腐蝕與結(jié)垢。
(9)整套系統(tǒng)采用自動控制,無人值班。
4廢水處理效果的評價(jià)
廢水回收處理系統(tǒng)投入使用后,從宏觀上看,運(yùn)行情況良好,澄清池出水清澈,處理的水質(zhì)分析情況見表1。冷卻塔水質(zhì)與原來相比濁度降低,停機(jī)檢查時(shí)也沒有發(fā)現(xiàn)有微生物滋生現(xiàn)象。由此,一方面解決了廠區(qū)內(nèi)兩個(gè)污水排放點(diǎn),不再向浦陽江排放污水。另外,由于廢水處理系統(tǒng)建立了排污系統(tǒng),把自身產(chǎn)生的廢水與廢泥回收到制漿系統(tǒng)送往灰?guī)欤辉佼a(chǎn)生新的污染源。
從效益上分析:
(1)環(huán)保效益。廢水回收處理系統(tǒng)投入使用,原匯集至排澇泵房的各種廢水均不向浦陽江排放,以300t/h計(jì),年度可減少向外排放廢水約263萬t。
(2)經(jīng)濟(jì)效益。廢水回收處理系統(tǒng)投入使用后,可減少向浦陽江取水250t/h,折合年度為219t,折合取水費(fèi)以0.02元/t計(jì)約4.5萬元;減少向浦陽江排放廢水263萬t,折合排污費(fèi)0.05元/t計(jì)約13.5萬元;原兩臺補(bǔ)水泵運(yùn)行只要1臺即能保證全廠補(bǔ)水需要,可年度節(jié)約電費(fèi)15萬元(電機(jī)功率55kW/h);化學(xué)加藥系統(tǒng)年度運(yùn)行費(fèi)約16萬元。故綜合計(jì)算,年度可產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)效益約17萬元。
5結(jié)束語
發(fā)電廠廢水全部進(jìn)行回收處理與利用在國內(nèi)還是一個(gè)新課題,蕭山電廠目前的廢水處理系統(tǒng)還有一些問題需要研究:如濃縮倍率提高后對凝汽器銅管究竟會產(chǎn)生什么樣的影響以及提出相應(yīng)的控制措施。在水質(zhì)控制方面,目前,采用了暫時(shí)性控制指標(biāo),主要控制含鹽量、硬度、堿度與氯離子并提高了水質(zhì)穩(wěn)定劑的控制值。在水質(zhì)超標(biāo)時(shí),仍需進(jìn)行一定量的池體換水,以確保對機(jī)組無危害。廢水處理的下一步目標(biāo)是通過水質(zhì)動態(tài)模擬試驗(yàn),確定各項(xiàng)目水質(zhì)指標(biāo)的最大控制值,并配合水穩(wěn)劑的最佳調(diào)節(jié),以尋求循環(huán)水鹽量進(jìn)、出自平衡,達(dá)到真正零排放。
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