往復(fù)式壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)分析

時(shí)間:2022-06-24 09:18:39

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往復(fù)式壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)分析

摘要:針對(duì)聚丙烯裝置壓縮機(jī)因隔離腔隔離氣壓力低影響設(shè)備運(yùn)行的情況,通過在隔離氣系統(tǒng)增加隔離氣壓力檢測點(diǎn),并遠(yuǎn)傳至DCS進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并向往復(fù)式壓縮機(jī)隔離腔中不斷補(bǔ)充新鮮丙烯隔離氣,有效防止了含有三乙基鋁的工藝介質(zhì)竄至隔離腔情況的發(fā)生,延長了活塞桿、活塞桿填料、活塞的使用壽命。應(yīng)用表明:該方案解決了Novolen聚合工藝中載氣壓縮機(jī)的非計(jì)劃性停車次數(shù),降低了丙烯的單耗。

關(guān)鍵詞:聚丙烯;潤滑油;載氣;壓縮機(jī);隔離氣

某公司600kt/a聚丙烯裝置采用LummusNovolen氣相工藝技術(shù),于2016年12月投產(chǎn),主要生產(chǎn)均聚和共聚聚丙烯產(chǎn)品。該氣相工藝技術(shù)具有產(chǎn)品牌號(hào)多、丙烯單體無需氣化、產(chǎn)品無需干燥、固定投資費(fèi)用低的優(yōu)點(diǎn)[1],但在生產(chǎn)過程中也存在一些問題,如聚合反應(yīng)催化劑活性較低,產(chǎn)品能耗高,反應(yīng)器的控制自動(dòng)化程度不夠高,中控操作人員工作強(qiáng)度大等。尤其在聚丙烯粉料排放系統(tǒng)中的載氣在輸送至載氣壓縮單元過程中夾雜細(xì)粉顆粒和三乙基鋁,嚴(yán)重影響載氣壓縮機(jī)的長周期運(yùn)行。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際案例分析改進(jìn)載氣壓縮機(jī)的隔離氣系統(tǒng),取得了很好的效果。

1載氣壓縮單元工藝流程簡介

聚丙烯裝置主要由丙烯精制、聚合、擠壓、載氣壓縮等單元組成。聚丙烯載氣壓縮單元工藝流程如圖1所示。從載氣過濾器中來的載氣經(jīng)過載氣冷卻器冷卻,冷卻后的載氣進(jìn)入載氣壓縮機(jī)單元壓縮后,返回丙烯循環(huán)系統(tǒng),注入到循環(huán)氣冷凝器的進(jìn)口,再經(jīng)丙烯循環(huán)泵返回反應(yīng)器。

2載氣壓縮機(jī)運(yùn)行存在的問題

載氣壓縮機(jī)隔離氣壓力一直得不到有效監(jiān)控,使得載氣壓縮單元自裝置投產(chǎn)以來一直無法長期穩(wěn)定運(yùn)行,正常運(yùn)行時(shí)間不超過8×103h。隔離氣壓力低曾造成載氣壓縮機(jī)級(jí)間緩沖罐嚴(yán)重帶液,入口錐型過濾器頻繁堵塞,壓縮機(jī)活塞和氣缸表面磨損、填料函短時(shí)間磨損發(fā)生泄漏被迫停車,潤滑油品質(zhì)降低,過濾器堵塞等異常情況。導(dǎo)致生產(chǎn)裝置大量回收載氣排放火炬,丙烯單耗增加。該壓縮機(jī)早期設(shè)計(jì)采用氮?dú)庾鳛楦綦x氣,并不斷補(bǔ)充進(jìn)入工藝系統(tǒng),隨著載氣回收系統(tǒng)返回至反應(yīng)器,惰性氣體富集導(dǎo)致聚合反應(yīng)器壓力偏高,嚴(yán)重影響工藝操作和產(chǎn)品質(zhì)量。該公司借鑒早期項(xiàng)目的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)該壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)。將原來氮?dú)飧綦x氣改為聚丙烯裝置精制單元精制后的新鮮丙烯氣,新增1套干氣密封系統(tǒng)。干氣密封系統(tǒng)將2.2MPa的液相丙烯經(jīng)過汽化器變?yōu)?.0MPa氣相丙烯,溫度為110℃,經(jīng)過減壓器減壓至0.5MPa的氣相丙烯進(jìn)入該壓縮機(jī)隔離腔。該壓縮機(jī)隔離腔設(shè)計(jì)隔離氣壓力為0.2MPa,由于減壓后的0.5MPa丙烯隔離氣在經(jīng)過孔板至壓縮機(jī)腔體管線后存在節(jié)流和熱量散失,所以壓縮機(jī)隔離腔就地壓力表顯示壓力實(shí)際是隔離氣體壓力和泄漏工藝氣壓力共同作用效果。早期設(shè)計(jì)隔離氣管線遠(yuǎn)傳壓力變送器距離該壓縮機(jī)設(shè)備本體較近,不具有實(shí)際參考價(jià)值。因此,只有保證經(jīng)過減壓后的丙烯隔離氣壓力達(dá)到設(shè)計(jì)要求0.5MPa時(shí),才能使得隔離氣不間斷地正常進(jìn)入隔離腔使該壓縮機(jī)正常運(yùn)行。在含有三乙基鋁的工藝氣進(jìn)入載氣壓縮機(jī)隔離腔時(shí),潤滑油黏度出現(xiàn)了上升情況,潤滑油黏度的上升會(huì)導(dǎo)致該壓縮機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部件的潤滑不良,降低設(shè)備使用壽命。通過對(duì)潤滑油樣MobilGlygoyle150油品分析可知,當(dāng)溫度為40℃時(shí),運(yùn)動(dòng)黏度由原來0.01504m2/s上升達(dá)到0.0347m2/s,同時(shí)發(fā)現(xiàn)鋁離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)w(Al3+)嚴(yán)重超標(biāo),達(dá)到0.2040%。

3載氣壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)改進(jìn)措施及效果

3.1改進(jìn)措施

在該壓縮機(jī)原始?jí)毫h(yuǎn)傳變送器與隔離氣減壓閥之間新增加壓力變送器,并將信號(hào)引入DCS實(shí)時(shí)監(jiān)控隔離氣壓力,減壓閥后隔離氣管線增加30mm厚度的保溫棉并纏繞電伴熱帶,冬天時(shí)投用設(shè)定溫度為60℃。同時(shí)在隔離氣管線進(jìn)載氣壓縮機(jī)末端增加切斷閥,用于正常啟動(dòng)載氣壓縮機(jī)對(duì)隔離系統(tǒng)暖管和隔離氣壓力測試使用。該壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)改進(jìn)措施流程如圖2所示。圖2載氣壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)改進(jìn)措施流程示意。

3.2應(yīng)用效果

該壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)改進(jìn)后,丙烯隔離氣壓力平穩(wěn),能保證持續(xù)不斷地進(jìn)入該壓縮機(jī)隔離腔,防止了工藝介質(zhì)沿著活塞桿泄漏至隔離腔。在運(yùn)行18個(gè)月后拆檢發(fā)現(xiàn)該壓縮機(jī)的填料、活塞桿、活塞、導(dǎo)向軸承等無明顯磨損。長時(shí)間運(yùn)行后潤滑油的品質(zhì)依然保持良好,壓縮機(jī)級(jí)間緩沖罐再無夾帶潤滑油的情況發(fā)生。1)丙烯單耗降低。該壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)改進(jìn)后,在啟停壓縮機(jī)3次的情況下,對(duì)比日平均單耗,改進(jìn)前,生產(chǎn)每噸聚丙烯產(chǎn)品所消耗的單體丙烯為1.08t,1.09t,1.12t;改進(jìn)后為1.0009t,1.0009t,1.0009t。因此該壓縮機(jī)隔離氣系統(tǒng)改進(jìn)后丙烯單耗比改進(jìn)前下降約0.1t。2)載氣壓縮機(jī)運(yùn)行周期增長。該壓縮機(jī)隔離系統(tǒng)改進(jìn)前,因?yàn)楦綦x氣壓力問題載氣壓縮機(jī)頻繁停機(jī),連續(xù)運(yùn)行周期為7~8個(gè)月;隔離氣系統(tǒng)改造后,載氣壓縮機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),沒有因隔離氣問題而出現(xiàn)停機(jī),連續(xù)運(yùn)行周期達(dá)到18個(gè)月,有效保證了該壓縮機(jī)的平穩(wěn)長周期運(yùn)行。

4結(jié)束語

通過在原始?jí)毫h(yuǎn)傳變送器與隔離氣減壓閥之間增加壓力遠(yuǎn)傳變送器,并在DCS實(shí)時(shí)監(jiān)控隔離氣壓力,保證了隔離腔不斷補(bǔ)充新鮮隔離氣,防止工藝氣竄至隔離腔,增加填料壽命,提高壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間。從而減少載氣壓縮機(jī)的非計(jì)劃停車次數(shù)。降低了丙烯單耗,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

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作者:朱杰 肖學(xué) 楊越玲 單位:國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司