小議尿素裝置低壓系統(tǒng)的壓力控制
時間:2022-05-04 06:42:00
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摘要目前建峰化肥有限公司尿素裝置低壓系統(tǒng)壓力較高,氨放空量大,對系統(tǒng)NH3耗造成較大影響。本文從高壓合成的CO2轉(zhuǎn)化率降低,汽提塔E01工況的變化等進行分析,確定出造成低壓壓力高的原因,并提出相應(yīng)對策,降低低壓系統(tǒng)壓力,減少氨放空。
關(guān)鍵詞低壓壓力放空控制
建峰化肥有限公司尿素裝置采用意大利斯那姆氨汽提工藝,整個生產(chǎn)流程分為高、中、低壓、蒸發(fā)和造粒系統(tǒng)。在系統(tǒng)運行過程中,低壓系統(tǒng)壓力控制一直較為困難。按照設(shè)計低壓壓力PI403為0.45Mpaabs,但實際都在0.62Mpaabs左右。低壓系統(tǒng)壓力高,造成低壓放空中氨含量一般都在90%以上,而為了維持系統(tǒng)消耗就被迫加大低壓系統(tǒng)的外加洗滌水以降低放空中的NH3含量,外加水增加,系統(tǒng)水碳比增加,高壓轉(zhuǎn)化率就進一步下降,從而造成系統(tǒng)惡性循環(huán)。因此,在實際操作中,控制低壓系統(tǒng)壓力,減少放空量顯得尤為必要。
低壓系統(tǒng)流程簡圖見圖1。來自中壓的物料進入低壓分離器V03,在此除去釋放出的閃蒸氣體,溶液則進入下部低壓分解器E03,利用低壓飽和蒸汽(0.35MPa,147℃)加熱分解殘余甲銨。V03頂部分離出的氣體與來自解吸塔一同首先進入氨預(yù)熱器E07,在此氣體被部分吸收和冷凝,然后進入低壓冷凝器E08,用冷卻水除去殘余吸收熱和冷凝熱,含有殘余惰性氣體的液相送往碳銨液收集器V06。
圖1低壓系統(tǒng)流程圖
1高壓原因分析及對策
1.1高壓系統(tǒng)N/C高
按照斯那姆工藝設(shè)計,合成塔NH3/CO2=3.5,H2O/CO2=0.67,轉(zhuǎn)化率65%。實際運行中,轉(zhuǎn)化率從未達到設(shè)計指標(biāo),尤其是在超負(fù)荷狀態(tài),轉(zhuǎn)化率大大低于設(shè)計值。統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表1。由于合成塔R01的容積一定,負(fù)荷高,物料在合成塔的停留時間縮短,轉(zhuǎn)化率就降低。氨碳比高,轉(zhuǎn)化率低就造成大量未反應(yīng)氨及二氧化碳需要在后續(xù)工段分離、回收,從而導(dǎo)致后續(xù)工段壓力上漲,放空損失加大。從表1可以看出,實際的CO2轉(zhuǎn)化率在氨碳比較高的情況下比設(shè)計值低了很多,
表1R01出液組分(wt%)設(shè)計與實測對比
項目NH3CO2UrCO2轉(zhuǎn)化率(%)H2O/CO2NH3/CO2
設(shè)計值32.3613.3333.75650.673.5
實測值(負(fù)荷在28000nm3/h)
2006.8.2036.1217.9928.89540.523.46
2006.8.2134.5517.5429.04550.643.4
2006.8.2233.6618.1729.96550.563.26
2006.8.2333.5617.4630.66560.563.3
因此就有遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計量的未反應(yīng)物料需要回收。因此根據(jù)現(xiàn)有裝置的具體情況適當(dāng)降低高壓合成塔入塔物料的氨碳比是有必要的。根據(jù)尿素的經(jīng)驗公式可知,氨碳比降低0.1,則轉(zhuǎn)化率降低1%左右,水碳比提高0.1,轉(zhuǎn)化率降低1.5~2%,在目前將系統(tǒng)氨碳比由3.3~3.4降到3.2左右運行,降低氨碳比轉(zhuǎn)化率下降,但同時由于循環(huán)的氣氨減少,系統(tǒng)外加水降低,水碳比得以同步下降,由0.62下降到0.55。在綜合作用下高壓轉(zhuǎn)化率基本保持在55%左右,高壓未反應(yīng)的物料得以降低。
1.2高壓E01分解效果差
按原有設(shè)計值,汽提塔的出液溫度控制在207℃,由于負(fù)荷、CO2轉(zhuǎn)化率等因素影響,汽提塔的出液溫度TI210一直不能達到設(shè)計指標(biāo),汽提效率也達不到設(shè)計值。統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2。汽提塔底部出液溫度低,則后續(xù)分解的量就大,因此,
表2E01出液組分(wt%)設(shè)計與實測對比
項目NH3CO2UrNH3汽提率(%)
設(shè)計值23.865.8544.9444.6
實測值(負(fù)荷在28000nm3/h)
2006.8.2027.058.0941.5348
2006.8.2126.847.5940.7944.7
2006.8.2226.447.6541.5643.4
2006.8.2326.537.5640.8640.7
在設(shè)備安全角度內(nèi)只有盡量提高汽提塔分解溫度,才能減輕后續(xù)分解回收負(fù)荷。E01底部溫度低一方面于E01運行狀態(tài)不好有關(guān),另一方面與高壓合成塔來物料大有關(guān)。當(dāng)物料量一定的條件下,只有采取辦法盡可能保證E01處于良好工況。當(dāng)E01加熱溫度提不起來時,調(diào)整措施就是通過讓列管重新受料建立良好液膜來實現(xiàn)。操作方法就是逐漸降低E01殼側(cè)蒸汽壓力,關(guān)小E01液位控制閥,讓工藝介質(zhì)逐漸充滿整個列管,然后逐漸開大液位控制閥,殼側(cè)蒸汽逐漸提高壓力,最后將E01的工作狀況調(diào)整過來,進而將E01底部溫度提高。通過這種辦法,一般能將E01控制溫度提高2℃左右,同時殼側(cè)蒸汽壓力得到下降,及提高了汽提率,也保護了設(shè)備。在2005年E01由于列管減薄,達到外方設(shè)計掉頭的條件,在2005年大修中對E01進行掉頭。在汽提塔掉頭后,底部出液溫度通常都在202~204℃,比掉頭前有所降低,但溫度的降低幅度對后段系統(tǒng)的操作未造成太大影響。唯體現(xiàn)在汽提塔的操作彈性減小,后段系統(tǒng)受到因出液溫度變化帶來的波動幾率增加。
2中壓分解溫度提不起來
中壓分解器E02設(shè)計操作溫度在158~160℃,壓力在1.8MPaabs,出液組分(%wt):Ur62.08,NH36.39,CO21.37,H2O30.6。從相圖可以看出,在壓力一定時,提高分解溫度,總NH3的蒸出率及甲銨分解率都增加,出液組分中NH3含量會降低,但當(dāng)溫度高于160℃時,上升曲線趨于平坦,溫度再高,雖然可進一步提高甲銨分解率,但尿素的副反應(yīng)將加快,同時腐蝕也加劇。,相圖見圖2、圖3。
圖2總氨蒸出率和甲銨分解率與分解溫度的關(guān)系
圖3液相的NH3/Ur和氣相的含水量與分解溫度的關(guān)系
實際中,中壓溫度一般只能控制在149~152℃,造成殘余NH3較設(shè)計值偏高。中壓溫度低,一方面是高壓來的負(fù)荷高,同時從V01過來的氣相組分大,另一方面就是E02本身換熱能力不足。在實際運行過程中,通過對氨管線進行擴孔,有效增大高壓噴射器J01的抽吸能力,減少從V01過來的氣相量,改善E02的換熱效果。在2005年大修對E02進行檢查,發(fā)現(xiàn)列管下部結(jié)垢單邊達到5mm,經(jīng)過對列管結(jié)垢進行徹底處理后,中壓溫度上漲到152~155℃。另外如果中壓溫度加熱不起來還可以采用開大E02B加熱蒸汽HV303來補充熱源。
目前,中壓溫度一般能控制在152~155℃,雖較設(shè)計值低,但已經(jīng)能滿足中壓系統(tǒng)分解回收要求,對后段系統(tǒng)的影響不是太大。
3低壓系統(tǒng)的控制
作為氨和二氧化碳的最后工序分解回收工段,低壓必須盡可能的分解未反應(yīng)的甲銨,以降低真空系統(tǒng)負(fù)荷,保證一、二段真空度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。因此在低壓系統(tǒng)工段內(nèi),控制壓力的辦法只能是增強冷凝、回收分離出來的氣體的能力,降低。
3.1增強低壓冷凝器效果
由流程圖可知,低壓分解出來的氣相經(jīng)E07、E08冷凝吸收后匯集于V06,由于氨和二氧化碳吸收反應(yīng)是一個放熱反應(yīng),因此降低溫度就能夠增加氣體的溶解度。為了保證E08良好的冷卻能力,對E08進行改造,在E08循環(huán)水出口增加反沖洗裝置,定期消除列管循環(huán)水側(cè)的結(jié)垢。
3.2改變低壓外加水的方法
3.2.1通過改變解吸塔T02頂部溫度來控制低壓外加水
T02為水解解吸塔,頂部為含氨、二氧化碳、水的混合氣體。根據(jù)混合氣體分壓定律和亨利定律可知,T02頂部溫度越高,氣體中含水量就越大。因此采用提高T02頂部溫度,增加返回系統(tǒng)水量的辦法來吸收過剩NH3,使低壓放空減小,同時,通過頂部加入的回流碳銨液(FV701)來控制溫度就可以方便調(diào)節(jié)低壓外加入的水量,從而方便的調(diào)節(jié)低壓壓力。另外由于T02的水蒸氣可以很好的和分解出來的氨氣等接觸吸收,因此該方法吸收效果好于外加蒸汽冷凝液。
3.2.2系統(tǒng)外加水改造。
對于低壓壓力控制,如果壓力高系統(tǒng)加水通過在中壓碳銨液溶液泵P03出口付線加入一定量的125℃的中壓沖洗水,由于溫度高不利于吸收,將加水改成30℃的來自E10的冷凝蒸汽液,由于水溫降低吸收效果增加,因此收到較好效果。
3.3低壓惰氣的處理
3.3.1惰氣洗滌
根據(jù)設(shè)計條件,低壓系統(tǒng)有5.22m3/h的惰氣需要放空,因此,低壓系統(tǒng)壓力再低,放空閥(FV403)都應(yīng)有一定開度,以保證惰氣排出,即使全關(guān)放空閥,過了一段時間,壓力也會上升。為了減少惰氣排放時的NH3量,通常是打開FV401,控制一定流量,洗滌一段時間后,視壓力的變化情況,關(guān)小FV401,同時盡量關(guān)小放空閥,保持低壓系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。
3.3.2低壓惰氣回收的改造
系統(tǒng)運行監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,低壓放空尾氣中含有的氨達到90%以上,日浪費氨達到5~7t?,F(xiàn)場探測低壓惰氣洗滌塔T04出氣溫度在夏季達到120℃,因此表明在T04吸收塔板上氣液都處于一個較高的溫度環(huán)境,查閱相圖,在100℃下,氨水最大的飽和濃度在20%左右。因此降低T04的工作溫度,就能提高氨氣在T04的吸收量,從而降低低壓壓力,減少放空量。計劃在T04上再增設(shè)一冷凝器和板式吸收塔,以提高吸收效果,降低低壓系統(tǒng)壓力。
4結(jié)束語
通過操作方法的改進,低壓系統(tǒng)壓力得到了有效控制,目前低壓壓力控制開度一直穩(wěn)定在10~30%,低壓氨含量也穩(wěn)定在70%,最低時不到10%,收到較好效果。
參考文獻尿素袁一