煙氣制酸自動控制系統(tǒng)綜合改造探討

時間:2022-01-27 09:39:04

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煙氣制酸自動控制系統(tǒng)綜合改造探討

摘要:介紹了金川集團股份有限公司鎳冶煉廠冶煉煙氣制酸裝置DCS控制系統(tǒng)存在的問題及優(yōu)化改造情況。針對DCS控制系統(tǒng)在運行過程中存在的主控制器高負荷運行、通道卡件存在漂移、電腦主機故障頻發(fā)、控制系統(tǒng)部分功能缺失等問題,運用儀表、電氣、工藝等專業(yè)理論結(jié)合現(xiàn)場實際,對DCS控制系統(tǒng)進行整體優(yōu)化,提出了更加合理、有效的控制系統(tǒng)改造方案,DCS控制系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定,最終實現(xiàn)了公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的目的。

關(guān)鍵詞:煙氣制酸;控制系統(tǒng);優(yōu)化升級

金川集團股份有限公司鎳冶煉廠(以下簡稱鎳冶煉廠)的2套冶煉煙氣制酸裝置硫酸產(chǎn)能分別為480kt/a和700kt/a,DCS控制系統(tǒng)的硬件均使用和利時FM系列,軟件開發(fā)環(huán)境為MACSV1.1.0版本,均屬于和利時公司早期產(chǎn)品。經(jīng)過十余年的長周期不間斷運行,同時伴隨著現(xiàn)場工況的復雜性,控制系統(tǒng)已經(jīng)達到了使用壽命的極限,故障率高,同時系統(tǒng)的負荷已經(jīng)達到了臨界值,CPU帶載能力趨于下降,無法滿足擴容需求,系統(tǒng)的運行速率緩慢,給生產(chǎn)操作造成了一定的困擾。DCS控制系統(tǒng)采用C/S冗余網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),由于通訊設(shè)備的性能下降,使網(wǎng)絡(luò)經(jīng)常處于單網(wǎng)運行,可靠性下降,同時客戶端對服務(wù)器的依賴性較大,一旦服務(wù)器出現(xiàn)故障,系統(tǒng)將會癱瘓。隨著集團公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級逐步開展實施,控制系統(tǒng)的通訊設(shè)施、軟硬件版本已不能滿足轉(zhuǎn)型升級的需求,且面臨著備件已停產(chǎn),存在備件緊缺導致維護難度加大的問題,亟待對目前的控制系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。

1DCS控制系統(tǒng)問題分析

1.1主控制器高負荷運行

700kt/a制酸裝置有3個控制站,掛載卡件共計154塊,其中模擬量卡件121塊,DP通訊卡件4塊。正常生產(chǎn)的情況下,F(xiàn)M801主控制器負荷在13%~25%。廠家明確每對控制器掛載卡件不超過80塊,主控制器負荷不超過30%,而該裝置的DCS控制系統(tǒng)已長期處于高負荷運行狀態(tài),嚴重威脅到DCS控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。480kt/a制酸裝置裝有3個控制站,16#站掛載卡件60塊,19#站掛載卡件60塊,24#站掛載卡件35塊,共計掛載卡件155塊,其中模擬量卡件111塊。FM801主控制器負荷在8%~10%。由于控制站現(xiàn)場環(huán)境惡劣,控制器背板氧化嚴重,經(jīng)常在正常生產(chǎn)過程中出現(xiàn)故障,不僅影響正常生產(chǎn),還會帶來安全隱患。

1.2通道卡件存在漂移

通過現(xiàn)場實際檢測,AI、RTD和AO通道卡件均有漂移,且AI通道卡件不合格率達25%,RTD通道卡件不合格率達25%,AO通道卡件不合格率達12.5%,卡件數(shù)據(jù)準確率下降,影響DCS系統(tǒng)的控制精度。

1.3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備老化

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備老化嚴重,造成網(wǎng)絡(luò)延時過大,丟包率超過安全標準。而FM系列模塊目前只接受訂單式生產(chǎn),后續(xù)備件價格將會非常昂貴,技術(shù)支持不能保證。

1.4電腦主機故障頻發(fā)

兩套制酸裝置的操作系統(tǒng)均使用WindowsXP,而微軟公司已于2014年宣布對WindowsXP操作系統(tǒng)停止更新及相關(guān)技術(shù)服務(wù),目前市場主流電腦供應(yīng)商也已不再生產(chǎn)和銷售基于WindowsXP系統(tǒng)的計算機,如此以來,當后續(xù)操作員站、服務(wù)器、工程師站的電腦出現(xiàn)問題時,將無法及時更換和維修,影響生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

1.5控制系統(tǒng)部分功能缺失

由于控制系統(tǒng)版本較低,部分功能缺失,中控室調(diào)度人員在填寫報表時使用人工抄寫的方式,大量重復勞動影響生產(chǎn)效率,且操作過程中容易出現(xiàn)人為錯誤,影響車間生產(chǎn)安全。

1.6信息孤島嚴重,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復雜

兩套制酸裝置的操作系統(tǒng)各自運行,由于控制系統(tǒng)版本不同,信息孤島嚴重,且網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復雜,信息安全風險極高[1]。工程師站、服務(wù)器以及操作員站都未安裝防毒軟件進行防護,經(jīng)常出現(xiàn)電腦中毒現(xiàn)象,而且網(wǎng)絡(luò)信息的交換無任何防護措施,很容易遭遇黑客的攻擊。

2解決措施

2.1硬件升級改造

硫酸風機屬于制酸系統(tǒng)中非常重要的大型關(guān)鍵設(shè)備,其自動化程度高,控制聯(lián)鎖復雜,對儀控系統(tǒng)和電氣設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性要求很高,一旦儀控系統(tǒng)或電氣設(shè)備發(fā)生故障,將導致硫酸風機跳車或發(fā)生設(shè)備安全事故,嚴重影響火法冶煉系統(tǒng)和制酸系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。此外,由于現(xiàn)場儀控設(shè)備存在前期設(shè)計選型不合理、安全系數(shù)低、高負荷運行周期長等問題,逐漸對生產(chǎn)系統(tǒng)造成擾動,影響生產(chǎn)系統(tǒng)長周期安全穩(wěn)定運行。對硫酸風機控制系統(tǒng)的硬件進行如下升級改造:1)將硫酸風機控制柜內(nèi)的控制系統(tǒng)卡件和電氣元件及柜體全部進行硬件升級并重新進行柜體成套??紤]到硫酸風機的重要性以及節(jié)省改造后風機控制系統(tǒng)的調(diào)試時間,升級改造后的風機控制系統(tǒng)仍采用AB1756系列的PLC控制系統(tǒng),電氣元件和空氣開關(guān)采用進口電子元器件,其中控制系統(tǒng)的卡件升級為AB1756系列的高版本卡件,控制器由現(xiàn)有的1756-L61升級為1756-L72。2)對顯示終端和通訊網(wǎng)絡(luò)進行改造。將硫酸風機控制系統(tǒng)現(xiàn)有的上位顯示終端由觸摸屏顯示改造為工控機顯示,分別在風機房和硫酸中控室各增設(shè)1臺工控機監(jiān)控風機的運行狀態(tài)。其中風機房配置的工控機為防腐型,作為風機控制系統(tǒng)的操作員站使用,主要負責風機開車時儀控、電氣測點的現(xiàn)場確認和崗位人員的現(xiàn)場點巡檢;硫酸中控室的工控機作為風機控制系統(tǒng)的工程師站使用,主要負責風機控制系統(tǒng)的組態(tài)、維護、報警和趨勢查詢。改造后2臺工控機與硫酸風機控制系統(tǒng)采用以太網(wǎng)通訊,故在硫酸風機控制系統(tǒng)硬件改造時將1656-CNB通訊網(wǎng)卡更換為1756-ENBT通訊網(wǎng)卡。

2.2軟件升級改造

硫酸風機控制系統(tǒng)的上位顯示終端改造為工控機后,必須對現(xiàn)有硫酸風機控制系統(tǒng)的上位軟件進行升級改造,即將控制系統(tǒng)上位軟件由觸摸屏內(nèi)的ME升級改造為工控機內(nèi)的SE。

2.3現(xiàn)場儀表設(shè)備改進

現(xiàn)場儀表設(shè)備存在以下問題:①檢測介質(zhì)腐蝕性強,前期儀表選型要求較高,后期維護工作困難較大;②儀表設(shè)備大部分安裝于室外,由于長期受環(huán)境因素的影響,儀控設(shè)備老化周期縮短,導致出現(xiàn)測點檢測波動較大、儀表設(shè)備誤動作頻率增高等問題;③部分紅區(qū)測點前期設(shè)計時安全性考慮不全面,存在安全隱患;④由于工藝改動,部分現(xiàn)場儀控設(shè)備已不能完全滿足生產(chǎn)數(shù)據(jù)與控制的需要。采取以下措施對現(xiàn)場儀控設(shè)備進行優(yōu)化改造:1)紅區(qū)測點檢測優(yōu)化控制。針對干吸工序循環(huán)槽液位測量受測點故障影響較大的問題,對循環(huán)槽液位增加雙測點聯(lián)鎖,由2個不同測量原理的液位計進行液位檢測,當雙測點同時滿足聯(lián)鎖條件時,聯(lián)鎖動作,保證液位與泵聯(lián)鎖動作的準確性和安全性。2)重要測點監(jiān)測優(yōu)化。增加轉(zhuǎn)化工序冷激線閥門反饋裝置,避免閥門動作時不可檢測而導致的生產(chǎn)非計劃停工事故。3)二氧化硫分析儀預處理裝置優(yōu)化改進。對取樣管路的敷設(shè)線路進行優(yōu)化,縮短取樣管路的長度,降低取樣管路堵塞的故障率。對預處理裝置進行清理和改進,增加多個氣體凈化裝置,提高氣體中雜質(zhì)的過濾效率和裝置的預處理能力。4)加裝信號隔離裝置防止電氣設(shè)備被擊穿燒損。2019年11月,700kt/a制酸裝置的硫酸干吸泵發(fā)生故障,強電流串入溫度測量信號電纜導致11塊I/O卡件、交換機、繼電器等設(shè)備被擊穿燒損。為防止類似事故再次發(fā)生,將安裝在電氣設(shè)備上的儀表、電氣信號接入控制系統(tǒng)時加裝信號隔離裝置。5)余熱鍋爐以硬接線方式進入DCS控制系統(tǒng),不建議采用第三方通訊,應(yīng)預留余熱鍋爐I/O點數(shù)。

3實施效果

鎳冶煉廠首先對700kt/a制酸裝置DCS控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化改進,硬件和軟件條件都得到了提升,其結(jié)構(gòu)示意見圖1。改造后的DCS控制系統(tǒng)已穩(wěn)定運行近7個月,從根本上解決了700kt/a制酸裝置DCS控制系統(tǒng)頻繁死機、卡件故障等問題,確保DCS控制系統(tǒng)保持長期穩(wěn)定運行。各制酸系統(tǒng)能夠保持相對獨立,互不影響,有利于制酸系統(tǒng)的維護、檢修及問題處理,有利于制酸系統(tǒng)與冶煉系統(tǒng)匹配化生產(chǎn)。技術(shù)改造后通過OPC技術(shù)接入集團公司煙氣制酸網(wǎng)絡(luò)后非常穩(wěn)定,為公司提供了可靠數(shù)據(jù)。

4結(jié)語

鎳冶煉廠對700kt/a制酸裝置的DCS控制系統(tǒng)進行技術(shù)革新后,運行更加安全、穩(wěn)定,不但在一定程度上提高了作業(yè)率,節(jié)約了成本,更為重要的是解決了生產(chǎn)系統(tǒng)對安全、環(huán)保和自動化控制的迫切需求。通過完善和優(yōu)化聯(lián)鎖控制,制酸系統(tǒng)的自動化控制水平明顯提高,降低了崗位勞動強度,節(jié)約了勞動力成本,同時能夠避免冒酸和二氧化硫超標排放帶來的環(huán)保壓力和經(jīng)濟損失,社會效益和經(jīng)濟效益顯著。

參考文獻:

[1]王志翔.硫酸生產(chǎn)加工與設(shè)備安裝新工藝新技術(shù)及生產(chǎn)過程分析質(zhì)量檢測新標準實用手冊第2卷[M].長春:吉林音像出版社,2005:8.

作者:劉歡 劉昌麟 柴瑾瑜 遲棧洋 單位:金川集團股份有限公司鎳冶煉廠