工控機裝車系統(tǒng)控制研究論文
時間:2022-12-25 10:19:00
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一、實現(xiàn)原理
根據(jù)現(xiàn)場實地考察、數(shù)據(jù)計算分析,煤場調度絞車在80到100秒就將車皮拉過放煤溜槽,而在這段時間內皮帶輸送機最多只能輸送22到28噸煤;即使皮帶輸送機滿負荷運行,輸送60噸煤最少也需要216秒。車皮需要倒回去再裝一次至兩次才能裝到所需煤量;費時,費力,操作煩瑣;或者讓調度絞車運行幾秒,停止幾秒,以裝載所需煤量,這將造成調度絞車的頻繁啟動、停止,對設備沖擊非常嚴重,并且控制不準確,操作煩瑣。
因此,決定在調度絞車上加裝變頻調速控制系統(tǒng)、絞車測速系統(tǒng),使調度絞車實現(xiàn)無級變頻調速運行,既能實現(xiàn)絞車運行的精確控制,又能將設備的沖擊減到最小,延長設備使用壽命,節(jié)能降耗。
在給煤皮帶輸送機上加裝核子秤,用于監(jiān)測皮帶上的煤的實時流量,以控制調度絞車、皮帶運輸機、給煤機、電動液壓老虎口,放煤溜槽的同步按序運行。
在給煤皮帶驅動電機上加裝變頻控制系統(tǒng),實現(xiàn)驅動電機的軟啟動,節(jié)約能源的目的。
在軌道邊加裝車皮位置探測器,以精確定位車皮位置。
給放溜槽加裝限位開關,以確保溜槽在指定區(qū)間運行,以防止放煤溜槽抬得過高或放置過低,造成下煤不暢或影響車皮通過。
在皮帶輸送機機頭位置上方、各煤倉下部加裝視頻攝像頭,在一、二號操作室加裝視頻監(jiān)視器,以監(jiān)測皮帶輸送機、煤倉溜煤槽上的實時煤量,以及車皮實際裝煤情況。
系統(tǒng)控制核心程序設計在日本三菱PLC控制器上運行,以實現(xiàn)集中控制邏輯,保證系統(tǒng)高速、可靠、實時運行。節(jié)點控制部分通過PLC控制器、中間繼電器,獨立驅動被控節(jié)點可靠運行,通過RS485現(xiàn)場總線與上位機(工業(yè)PC機)通訊,以簡化系統(tǒng)設計,保證系統(tǒng)簡單、快捷,可靠運行。三、總線結構
現(xiàn)場總線共七個站點(一個主站、六個從站)。主站0#:主控操作臺;從站1#:主控PLC控制柜;從站2#:附屬控制柜;從站3#:核子秤信號;從站4#:絞車變頻控制柜;從站5#:皮帶變頻控制柜;從站6#:皮帶變頻控制柜。各站點均采用RS485總線通訊方式。上位機(工業(yè)PC機)采集現(xiàn)場總線數(shù)據(jù),通過RS232接口與主站0#PLC編程口相連,實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時采集,便于司控人員實時監(jiān)控裝車現(xiàn)場。其系統(tǒng)總線結構框圖如下:
系統(tǒng)總線結構框圖
二、概述
隨著自動化和計算機技術的不斷發(fā)展,工控機已得到廣泛的應用。工控機是根據(jù)工業(yè)生產的特點和要求而設計的電子計算機。它應用于工業(yè)生產中,實現(xiàn)各種控制目的、生產過程和調度管理自動化,以達到優(yōu)質、實時、高效、低耗、安全、可靠、減輕勞動強度和改善工作環(huán)境之目的?,F(xiàn)場總線是連接智能現(xiàn)場設備和工控機系統(tǒng)的數(shù)字式、雙向傳輸、多分支結構的最下層的通信網絡。工控機與現(xiàn)場設備的信息交換是點對點的,現(xiàn)場總線的介入減少了電氣布線的數(shù)量,尤其在制造系統(tǒng)中,不僅可以減少控制系統(tǒng)的成本和復雜程度,而且可以減少電氣控制柜底部容納電纜的空間,所以這種網絡結構可以使制造系統(tǒng)的修改變得容易。網絡化系統(tǒng)允許處理功能分布至若干小規(guī)模智能單元,網絡結構趨向模塊化。某個設備可以方便地在一個分組中被增減,且不影響其他分組的功能實施?,F(xiàn)場總線將工控機系統(tǒng)與現(xiàn)場設備進行數(shù)字通信,這個網絡就稱為現(xiàn)場總線系統(tǒng)。
三、裝車流程
車皮到達裝車站后,系統(tǒng)根據(jù)光電開關定位信號,自動將車皮放置到裝煤位置,同時放下溜槽,響起開車預告信號,隨后依次集控開啟系統(tǒng)各個皮帶機和給煤機。裝煤過程中,通過裝在皮帶、及煤倉溜煤槽上的核子秤所測量的煤流量,將該煤流量測量值通過串行通訊傳給從站3#PLC(3#PLC把串行數(shù)據(jù)換算成煤流量噸位)。從站4#PLC(絞車變頻控制柜)通過RS485總線從3#PLC讀取煤流量測量值,經過D/A(數(shù)模轉換)轉換成模擬信號后,傳送給變頻器信號參考輸入端,變頻器根據(jù)該參考信號輸出頻率控制電機拖動絞車,實現(xiàn)通過皮帶上煤流量的大小調整絞車速度,以保證裝車過程中煤能均勻裝在車皮里。系統(tǒng)根據(jù)核子秤所計量的裝煤量自動增減給煤機數(shù)量及調節(jié)皮帶速度。待一節(jié)車皮裝車接近完畢時,通過0#PLC擴展模塊232IF的RS232接口(傳輸距離15米)轉換為RS485接口(傳輸距離600米)接至軌道衡儀表輸出端讀取軌道衡稱重信號,判斷是否已達到預計裝車噸位,當達到所需煤量時,抬起放煤溜槽,同時響起兩聲計量信號給主控臺和磅秤房。待車輛上秤后,系統(tǒng)發(fā)出一聲響鈴給主控臺和磅秤房,待計量完畢后系統(tǒng)根據(jù)磅秤發(fā)出的三聲計量結束信號,自動開始下一節(jié)車皮的裝煤過程。
四、結論
本系統(tǒng)通過工控機與現(xiàn)場總線的有機結合,實現(xiàn)了裝車自動控制,具備以下優(yōu)點:
1.可靠性高。數(shù)字信號傳輸抗干擾強,精度高。
2.可控狀態(tài)。操作員在控制室既可了解現(xiàn)場設備的工作狀態(tài),也能對其運行參數(shù)調整,還可預測或尋找故障。整個系統(tǒng)始終處于操作員的遠程監(jiān)視與可控狀態(tài),提高了系統(tǒng)的可靠性、可控性和可維護性。
3.統(tǒng)一組態(tài)。由于現(xiàn)場設備都引入了功能模塊的概念,所有的制造商都使用相同的功能塊,并統(tǒng)一組態(tài)方法。
4.綜合功能?,F(xiàn)場設備既有檢測、變換和補償功能,又有控制和運算功能,不僅方便了用戶,而且降低了成本。
【摘要】運用工控機、RS485通訊總線技術和PLC系統(tǒng)核心控制程序,實現(xiàn)了鐵路裝車系統(tǒng)的實時控制,達到優(yōu)質、實時、高效、低耗、安全、可靠自動裝車的目的,在RS232C接口加裝光隔電流環(huán),成功地解決了該接口的干擾問題。
【關鍵詞】工控機RS485通訊總線PLCRS232C光隔電流環(huán)裝車系統(tǒng)控制
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