燒結(jié)皮帶變頻改造論文
時(shí)間:2022-06-15 07:35:00
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配料控制是燒結(jié)工藝的第1步,它決定著燒結(jié)礦的產(chǎn)品性能及技術(shù)指標(biāo)。隨著計(jì)算機(jī)工業(yè)應(yīng)用的普及,各廠普遍采用電子秤和PLC控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了皮帶上料和配料的自動(dòng)化。皮帶配料控制系統(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),傳統(tǒng)上采用滑差電機(jī)調(diào)速控制與皮帶電子秤連接,可以接收4~20mA信號(hào),對(duì)控制電機(jī)進(jìn)行大范圍的無(wú)級(jí)調(diào)速,手/自動(dòng)之間是無(wú)擾動(dòng)切換。由于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)粉塵大,料粒不穩(wěn),料的濕度不勻,當(dāng)調(diào)節(jié)范圍較小,低速運(yùn)行時(shí),滑差電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)大,調(diào)節(jié)效果不好,容易發(fā)熱,損壞電機(jī)。另外,滑差電機(jī)價(jià)格較高,維修工作量大,更換不方便,無(wú)法滿足現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)的節(jié)奏,逐漸被變頻調(diào)速電機(jī)取代。針對(duì)上述問(wèn)題,山西新臨鋼燒結(jié)廠于2001年1月對(duì)配料系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造,用變頻器代替了滑差調(diào)速。在改造過(guò)程中,出現(xiàn)過(guò)不少問(wèn)題,調(diào)速穩(wěn)定性達(dá)不到要求,經(jīng)過(guò)一個(gè)月觀察、分析,找出原因,問(wèn)題得到解決。
2自動(dòng)配料系統(tǒng)的組成
改造后的配料控制系統(tǒng)以單個(gè)圓盤組成一個(gè)閉環(huán)回路,如圖1所示。
臨鋼燒結(jié)廠配料系統(tǒng)共12個(gè)圓盤,這樣就有12個(gè)如圖1的單回路儀表控制系統(tǒng)。多臺(tái)儀表配料秤與計(jì)算機(jī)通過(guò)RS-485通訊,完成料種料量的分類設(shè)定與采集,匯總各種生產(chǎn)數(shù)據(jù),統(tǒng)一操作指揮,實(shí)現(xiàn)了配料系統(tǒng)的自動(dòng)化。過(guò)去的執(zhí)行機(jī)構(gòu)如圖2所示。
具體改造步驟為:將滑差調(diào)速控制器更換為變頻器;調(diào)速電機(jī)由滑差電機(jī)改為三相異步電機(jī);改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)操作箱控制原理,實(shí)現(xiàn)變頻器手/自動(dòng)切換。
我廠選用的變頻器是西門子MMV變頻器,變頻器外部接線如圖3。
圖3中幾個(gè)接口功能簡(jiǎn)單說(shuō)明如下:(5、6、7、16、等接口的功能,可通過(guò)對(duì)變頻器設(shè)定參數(shù)來(lái)定義)
5-開(kāi)機(jī)信號(hào)>+10V時(shí)有效控制;
6-自動(dòng)工作信號(hào)>+10V時(shí)有效,
<+10V時(shí)手動(dòng)調(diào)節(jié)有效;
7-復(fù)位信號(hào)>+10V↑上升沿時(shí)有效;
16-停機(jī)信號(hào)<+10V時(shí)有效。
3改造中應(yīng)注意的問(wèn)題
(1)首先應(yīng)確保變頻器工作現(xiàn)場(chǎng)干擾小,這是變頻器穩(wěn)定工作的前提。常見(jiàn)措施有:
敷設(shè)線纜需屏蔽措施,與強(qiáng)電線路保持一定距離,且不同槽,避免諧波信號(hào)和電磁干擾;
控制接地措施要好,當(dāng)廠區(qū)電氣接地網(wǎng)阻小于4Ω時(shí)機(jī)殼可接至廠區(qū)電器專業(yè)接地網(wǎng),否則獨(dú)立接地。
屏蔽接地應(yīng)設(shè)置單獨(dú)接地系統(tǒng)。
(2)變頻器外圍線路要有良好措施,這是變頻器穩(wěn)定工作的保障。具體如下:
A)變頻器類型自選,其中可設(shè)定參數(shù)的接口要與接線圖對(duì)應(yīng)。
B)變頻器開(kāi)機(jī)及手/自動(dòng)切換時(shí)應(yīng)有濾波電容。如圖3中電容C1、C2大約為0.47μF,起交流濾波作用,有效降低了電源系統(tǒng)干擾。我廠改造時(shí),加與不加濾波電容效果明顯不同。
C)開(kāi)機(jī)時(shí),R、C回路充放電造成瞬間滯后,可確保變頻器復(fù)位信號(hào)優(yōu)先于開(kāi)機(jī)信號(hào),使變頻器能正常啟動(dòng)和穩(wěn)定工作。
D)儀表輸出的PID信號(hào)應(yīng)調(diào)整為4~20mA,且與變頻器隔離,防止0~10mA時(shí)容易出現(xiàn)的零點(diǎn)漂移。
E)現(xiàn)場(chǎng)操作箱中的手/自動(dòng)開(kāi)關(guān)及繼電器選型要可靠,保護(hù)措施要好,因現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,粉塵大,溫度高,容易造成系統(tǒng)控制瞬間暫停。
(3)適當(dāng)選擇變頻器控制方式,這是提高變頻器工作效率的關(guān)鍵。
我廠選擇矢量控制方式。
變頻器一般有四種控制模式可選:線性電壓/頻率方式、磁通電流控制(FCC),平方電壓/頻率關(guān)系,矢量控制。
變頻器能否穩(wěn)定工作是調(diào)試的重點(diǎn)也是難點(diǎn),我廠選用的變頻器是西門子MMV變頻器,為得到最好的動(dòng)態(tài)調(diào)速性能,將原出廠調(diào)試的轉(zhuǎn)差率調(diào)速方式改為免測(cè)速矢量控制方式。
配料秤每秒掃描一次現(xiàn)場(chǎng)傳感器送回的稱量數(shù)據(jù),并且根據(jù)這些數(shù)據(jù)計(jì)算出新的PID控制信號(hào)發(fā)給調(diào)速系統(tǒng),所以系統(tǒng)始終處于動(dòng)態(tài)工作過(guò)程。轉(zhuǎn)差率調(diào)速方式雖然能夠維持磁通和轉(zhuǎn)矩恒定,但他基本關(guān)系是從穩(wěn)態(tài)機(jī)械特性推導(dǎo)出來(lái),動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)矩仍未得到控制。原料中存在大塊物料是難免的,大塊物料的卡阻會(huì)形成突加負(fù)載,而且落在皮帶秤上會(huì)引起傳感器的信號(hào)波動(dòng)。如果能在負(fù)載突加時(shí),迅速將電磁轉(zhuǎn)矩提上來(lái),即可獲得較快的恢復(fù)時(shí)間和較小的動(dòng)態(tài)速降,調(diào)速的動(dòng)態(tài)性能歸根結(jié)底是對(duì)電磁轉(zhuǎn)矩的調(diào)整。在直流調(diào)速系統(tǒng)中,電流、轉(zhuǎn)速雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)可在四象限中對(duì)動(dòng)態(tài)性能進(jìn)行精確控制,矢量控制的基本思路是按照同樣旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)這一等效原則建立起來(lái)的,可以在三相異步電機(jī)上模擬直流電機(jī)的控制規(guī)律,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)調(diào)速。實(shí)踐證明,這種控制方式非常適合燒結(jié)廠配料的工藝要求。當(dāng)選擇測(cè)速矢量控制方式時(shí),定于電阻測(cè)量功能置位,變頻器第一次運(yùn)行時(shí),將自動(dòng)測(cè)定電機(jī)的定子電阻,并根據(jù)參數(shù)表中的電機(jī)銘牌數(shù)據(jù)計(jì)算電機(jī)常數(shù),從而模擬直流電機(jī)的控制規(guī)律,與三相異步電機(jī)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)調(diào)速。
特殊情況下單臺(tái)燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)時(shí),上料量較低,需要電機(jī)在10Hz以內(nèi)的頻率下穩(wěn)定工作,對(duì)控制系統(tǒng)的低速特性提出了較高的要求。矢量控制的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是可以在低頻工作時(shí)保持恒轉(zhuǎn)矩,既改善了系統(tǒng)的低速特性,又?jǐn)U大了調(diào)速范圍。改造后,電機(jī)可以在3Hz-50Hz之間穩(wěn)定運(yùn)行,完全滿足生產(chǎn)需求。
4運(yùn)行效果
此次改造,經(jīng)過(guò)短期調(diào)試,很快達(dá)到了預(yù)期目的,取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)改善了系統(tǒng)的低速特性,擴(kuò)大了調(diào)速范圍。電機(jī)可以在3Hz-50Hz之間穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)改造至今,園盤電機(jī)的故障率降為零,減少了維修費(fèi)用,提高了生產(chǎn)作業(yè)率。
(3)閉環(huán)響應(yīng)時(shí)間明顯加快,配比精度由原來(lái)的誤差±3.5%提高到±0.75%,。
(4)用普通電機(jī)替換滑差電機(jī),降低了設(shè)備成本,提高了維護(hù)效率。
(5)配料數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理,為后來(lái)分廠聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)管控一體化,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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