浮油收集器與污水處理論文

時間:2022-03-30 08:21:59

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浮油收集器與污水處理論文

1.裝置概況及低濃系統(tǒng)收油存在問題

該車間污水處理裝置是由高、低濃兩套處理裝置組成,分別處理量為100m3/h和200m3/h;低濃系統(tǒng)來水主要包括聯(lián)合一和儲運兩個車間,以前低濃系統(tǒng)存在以下問題:

1.1低濃處理裝置來水含浮油較多,且原設(shè)計提升池無任何收油設(shè)備,從而導致大量輕質(zhì)污油聚集在提升池表面,不能及時回收,揮發(fā)的油氣不僅存在安全隱患,同時也造成很大的浪費。

1.2低濃提升泵設(shè)計為立式自吸泵,無法提升含油污水,從而導致低濃提升泵啟動困難且故障率高,無形中增加了低濃提升泵的運行成本。

1.3低濃處理系統(tǒng)現(xiàn)有后續(xù)收油設(shè)施WS-II型水力旋液分離器(罐中罐)和油水分離器,但該設(shè)施在實際運行中收油效率僅為30%左右,造成部分污油進入后續(xù)流程,不僅對浮選、生化的正常運行造成很大沖擊,而且增加了浮選裝置藥劑的投加量,增加了低濃系統(tǒng)的運行成本。

2.5H型浮油收集器工作原理

2.1功能原理

5H型浮油收集器可以很方便地收集污油罐、收油池等表面的浮油,它將利用一條漂浮于液面的柔韌性很好的只親油不親水的環(huán)形收油管循環(huán)轉(zhuǎn)動,將浮油沾到收油管上,沾滿油的管子轉(zhuǎn)回浮油收集器中,陶瓷刮片將收油管上的油刮下來。刮干凈的收油管繼續(xù)轉(zhuǎn)入液體表面,繼續(xù)沾油、再刮凈…,如此循環(huán)工作,不斷收油。收集的油流入底盤后再流入指定的收集罐。

2.2系統(tǒng)組成

2.2.1收油管:收油管為能耐受93℃的高溫和柔韌的耐油、耐脂、耐磨損、中空特殊的,只親油不親水的材料制成,是一條密閉環(huán)形管。收油管的長度由現(xiàn)場的安裝位置及處理量的要求而定。

2.2.2收油刮片:收油刮片通過承壓塊,引導收油管的陶瓷筒以及主動輪齒和收油管連接起來,用堅硬、耐磨損的陶瓷制成。

2.35H型浮油收集在該廠的應(yīng)用

該車間將5H型浮油收集器安裝于低濃提升池頂部,浮油收集器的收油管浮在油水混合界面,電機傳動裝置帶動收油管轉(zhuǎn)動,吸附在收油管上的油被陶瓷刮片刮凈后流入下方的收油槽,再由管線輸送到新建的污油池中。

3.使用效果及經(jīng)濟效益分析

該5型浮油收集器在該車間于2013年3月正式投用后,運行良好,實現(xiàn)了在提升池連續(xù)小排量收油,并且收油效果顯著,回收污油均為純輕質(zhì)油,無任何雜質(zhì)和水分。經(jīng)測算,該5H型浮油收集器運行1年多以來,共計回收污油100余噸,假設(shè)收集的輕質(zhì)油按照0.3萬元/噸售價,一臺設(shè)備一年可以創(chuàng)收30萬元。使用5H型浮油收集器后,不到兩年就可收回投資成本,經(jīng)濟效益顯著。

4.運行中存在的問題

目前雖然該收油器運行效果明顯,安裝后有效的緩解了低濃處理系統(tǒng)后續(xù)工藝難處理等問題,同時也大大降低了低濃處理成本,提高了低濃污水的回用率;但同時也存在以下問題:5.15H浮油收集器設(shè)計每天最小收油量為3噸,但因?qū)嶋H低濃提升池液位限制實際每天運行僅為3-6小時,所以目前收油量僅為最小收油量的1/8-1/4;因此,今后需進一步進行改進。

作者:古丹喬東麗呼建棟李蕊平單位:西安石油大學機械工程學院陜西延長石油(集團)延安石油化工廠陜西延長石油(集團)管道運輸公司輸油五處