花紋板生產(chǎn)工藝論文

時間:2022-05-08 02:40:21

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花紋板生產(chǎn)工藝論文

1花紋板生產(chǎn)工藝優(yōu)化

1.1程序的開發(fā)

(1)增加精軋花紋板清零模式

由于在精軋軋制前需要對于輥縫進行標定,而常規(guī)軋輥的輥縫標定壓力較大,容易造成花紋輥裂紋等問題,因此特開發(fā)了花紋輥標定模式,精軋末機架一級畫面的Calibration畫面中有正常模式Nor-malMode和花紋板模式DiamondPlateMode,當軋制花紋板前標定時點擊DiamondPlateMode進行標定即可。既保證了輥縫清零,又避免了花紋輥裂紋等問題。

(2)在卷取畫面添加花紋板卷徑計算輸入模式

在軋制花紋板時,由于系統(tǒng)按普板厚度進行計算,造成跟蹤及卷徑計算錯誤,尾部在到達卷取機前時沒有減速墊,對卷取機沖擊大,容易造成設備松動及液壓管路漏油。為了完善花紋板卷取控制模式,將卷取機HMI中操作畫面中添加花紋板紋高輸入對話框。3臺卷取機分別為C1/C2/C3thickness(其中C3為預留),具體操作:在軋制平板時,輸入框內(nèi)輸入值為0,在軋制花紋板時,投用卷取機相應輸入框內(nèi)輸入花紋板紋高值,根據(jù)現(xiàn)場實測紋高值,操作工可以進行一定范圍內(nèi)的修正?;y板軋制完成后,將相應卷取機紋高輸入框改為0。

1.2軋線穩(wěn)定性的保證

在薄規(guī)格軋制時帶鋼穿帶速度與軋制速度較高,穿帶不穩(wěn)造成廢鋼,甩尾造成刮撕的事故出現(xiàn)機率較大,尤其是1.4mm薄規(guī)格花紋板對于軋機的穩(wěn)定性要求很高。只有避免了精軋的跑偏,卷取機的卷形才能得到保證。因此承鋼1780線對于軋機穩(wěn)定性進行監(jiān)控,通過剛度監(jiān)控軸承座等軋機間隙的調(diào)整,提高帶鋼板形。軋制穩(wěn)定性與軋機間隙有很大關系,而目前國內(nèi)很多軋線對軋機間隙的控制以半年為周期,通過更換軋機滑板來實現(xiàn)。承鋼1780生產(chǎn)線生產(chǎn)半年后雖對滑板進行了統(tǒng)一更換,但軋機穩(wěn)定性逐漸變差,穿帶不穩(wěn)及甩尾現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。為查找軋機穩(wěn)定性變差的原因,建立了軋機穩(wěn)定性評價方法,即監(jiān)控標定清零時軋機兩側(cè)HGC缸輸出量差值。分析發(fā)現(xiàn),國內(nèi)外生產(chǎn)線軋機穩(wěn)定性較好,則兩側(cè)差值一般在0.5mm范圍內(nèi),如兩側(cè)超出此標準則此機架評價百分比值為0,否則為1。當兩側(cè)差值較大時,對軋機窗口進行測量,發(fā)現(xiàn)由于軋機振動,承鋼1780滑板磨損量大,窗口間隙嚴重超標。通過對軋機間隙進行維護,軋機穩(wěn)定性逐漸提高。通過監(jiān)控2013年12月至2014年4月軋機穩(wěn)定性情況和軋機間隙維護,精軋機F1~F7七架軋機穩(wěn)定性評價百分比明顯提高,故障率明顯降低,從而為薄規(guī)格軋制創(chuàng)造了設備條件。

1.3軋制工藝參數(shù)的優(yōu)化

1.3.1精軋參數(shù)優(yōu)化

現(xiàn)場軋制薄規(guī)格花紋時,精軋負荷分配、速度制度等執(zhí)行二級設定,零調(diào)方式采用花紋輥零調(diào)。按照精軋機設定進行,每軋2塊后反饋花紋板紋高情況,現(xiàn)場優(yōu)化末機架軋制力。保證紋高要求滿足用戶需求為1780線軋制的1.4mm花紋板的紋高情況。

1.3.2卷取參數(shù)優(yōu)化

夾送輥輥縫(按下公式給定)按照成品厚度手動給定(按中下限),夾送輥輥縫(mm)為基板厚度(mm)+紋高(mm)+常數(shù)。卷取機在卷取花紋板時,系統(tǒng)默認仍為普板,從而造成跟蹤、張力及輥縫設定錯誤。通過開發(fā)程序,將厚度設定值輸入進開發(fā)的花紋板卷徑計算對話框,保證了紋高的計算,提高了薄規(guī)格花紋板的卷形質(zhì)量。同時為了減小花紋板對設備的沖擊,將側(cè)導板壓力設定為正常值的90%,將夾送輥壓力設定為正常值的95%,將張力設定為正常值的95%。

2結(jié)語

通過對花紋板生產(chǎn)技術(shù)要點的分析研究,解決了花紋輥花紋工藝、程序開發(fā)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、卷形優(yōu)化控制等生產(chǎn)的關鍵問題,現(xiàn)場卷形良好,未出現(xiàn)跟蹤滯后和飛車,成功地實現(xiàn)了1.4mm的花紋板穩(wěn)定軋制,尤其是厚度為1.5mm薄花紋板的批量生產(chǎn)(2014年5月月產(chǎn)1000t)?;y板的各項性能完全可滿足技術(shù)要求,為承鋼創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。

作者:周海峰邢俊芳周景鑫單位:河北鋼鐵集團