加氫裂化開停車節(jié)能減排措施
時間:2022-08-05 02:38:35
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由于每次裝置檢修、消缺項(xiàng)目不盡相同,每次裝置檢修的深度和廣度也有所區(qū)別。加氫裂化裝置一次開停車的能耗、物耗與裝置檢修項(xiàng)目、需要倒空的塔罐以及上下游裝置的運(yùn)行狀態(tài)直接相關(guān)。對加氫裂化裝置2013年裝置消缺開停車物耗、能耗進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。此外,做好裝置開停車前的計(jì)劃準(zhǔn)備工作,加強(qiáng)精細(xì)管理,制定相應(yīng)的節(jié)能減排方案和考核措施,提高員工操作技能,避免操作不當(dāng)造成的不必要浪費(fèi)等,都有利于降低裝置開停車中的物耗和能耗。
2停車過程中主要節(jié)能減排措施
2.1合理設(shè)定流程回收氫氣
加氫裂化裝置停車過程中反應(yīng)系統(tǒng)恒溫氣提結(jié)束后,系統(tǒng)降壓過程約有100000m3純度為85%的氫氣需要排放至火炬燒掉,浪費(fèi)嚴(yán)重。為降低向火炬系統(tǒng)排放量,本次裝置停車降壓時通過供氫系統(tǒng)回流壓控閥(PV1018/1028)將氫氣返回緩沖罐(FA105),再通過閥PV1027A后,至950#脫硫單元流程,將氫氣經(jīng)過高壓干氣脫硫塔(DA956)至干氣回收氫氣裝置PSA500回收其中氫氣;當(dāng)系統(tǒng)壓力低于1.0MPa后將PV1027A閥后流程改至燃料氣系統(tǒng),停去PSA500;壓力降至0.42MPa后,再將排放流程通過PV1027B閥改至BF系統(tǒng)。
2.2通過單向閥調(diào)向?qū)⒏挥鄽錃獠⑷牍芫W(wǎng)
以往停車過程中,加氫裂化裝置供氫系統(tǒng)停運(yùn)后,催化重整裝置300單元會有大量氫氣富余,無法通過正常流程并入管網(wǎng),造成極大浪費(fèi)。
2.3塔罐設(shè)備密閉蒸煮以降低現(xiàn)場異味
以往檢修過程中,塔罐設(shè)備的蒸煮都是先加插盲板隔離,在盲板處留排放口,再通入蒸汽進(jìn)行蒸煮。但在盲板隔離時會有部分物料泄漏,蒸煮時又有部分油氣排入大氣,導(dǎo)致現(xiàn)場異味較重。本次檢修所有塔罐設(shè)備統(tǒng)一采用密閉蒸煮。以航煤塔(DA104)為例,塔倒空后向火炬系統(tǒng)蒸煮12h,利用塔頂水冷器(EA125)進(jìn)行冷卻,凝液進(jìn)入罐(FA126)后排至重污油系統(tǒng)DHH系統(tǒng),送罐區(qū)切水后回收物料2t。
2.4最大化回收高壓分離器物料
加氫裂化裝置冷高壓分離器FA103的主要作用就是將氣、油、水進(jìn)行三相分離。在以往的倒空過程中,油相抽出口下部油料無法倒入低壓分離器FA104,混入酸水排至FA111酸水罐,造成了一定浪費(fèi)。本次停車過程中反應(yīng)系統(tǒng)停止注水前將高壓分離器界面設(shè)高,在系統(tǒng)降至安全壓力后將高壓分離器液面全部壓至低壓分離器FA104(物料中夾帶部分水可通過FA104排除),壓空后再將界面(水)全部壓至酸水罐,確保最大化回收高壓分離器中的物料,減少物料損失8t。
3開車過程中的主要節(jié)能減排措施
3.1利用開工蒸汽噴射泵以減少氮?dú)庥昧?/p>
因?yàn)檠b置在檢修后,系統(tǒng)均存有空氣,所以在開工引入氫氣之前,必須先送入高純度的氮?dú)膺M(jìn)行置換。在氮?dú)庵脫Q前先抽真空可節(jié)省氮?dú)庥昧?。加氫裂化裝置本次檢修中在氮?dú)鈿饷芙Y(jié)束后將反應(yīng)系統(tǒng)壓力降至常壓,投用開工蒸汽噴射泵GE101將系統(tǒng)抽至負(fù)壓后再引入氮?dú)馍箟褐脫Q,通過升泄壓和抽真空置換減少氮?dú)馍箟褐脫Q2次,減少氮?dú)庀?5000m3。
3.2利用重整氫對高壓系統(tǒng)進(jìn)行高等級氫氣氣密
裝置檢修后,要檢查設(shè)備及管線法蘭聯(lián)系處有無泄漏,故需要進(jìn)行氣密檢驗(yàn)。在以往開車氫氣氣密過程中,都是使用1000單元制氫裝置的2.0MPa等級氫氣,用壓縮機(jī)逐級升壓進(jìn)行氣密,而催化重整裝置300單元有大量氫氣(5.2MPa)富余需要排放至火炬,造成了極大的浪費(fèi)。本次裝置開車過程中引300單元?dú)錃?,通過壓控閥PV1018/1028減壓進(jìn)行氣密,推遲1000單元?dú)錃庖霑r間,高等級氫氣氣密通過后再啟動氫氣增壓壓縮機(jī)GB104。通過引入300單元?dú)錃忾_車,減少重整氫氣排放約320000m3;推遲1000單元提負(fù)荷時間50h,節(jié)約天然氣約94500m3;推遲GB104開機(jī)42h,節(jié)電約103320kW•h。
4存在的問題
為了降低開車過程中高壓干氣排放量,裝置開停車方案中規(guī)定當(dāng)?shù)蛪悍蛛x器(FA104)、脫戊烷塔(DA101)壓力大于0.8MPa后,將干氣改至高壓干氣脫硫塔(DA956)處理,脫硫后干氣并入燃料氣管網(wǎng),最大化回收干氣。然而由于950單元胺液循環(huán)泵GA953腐蝕較嚴(yán)重,造成胺液循環(huán)量不足,影響了加氫裂化高壓干氣的并入,造成加氫裂化高壓干氣長時間排放,比正常開車向火炬多排放152.1t干氣。這也提醒我們在今后裝置開停車前,一定要加強(qiáng)設(shè)備檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,防止因設(shè)備原因影響裝置開停車計(jì)劃進(jìn)度。
5結(jié)論
通過采用合理設(shè)置流程減少氫氣排放、密封蒸煮降低現(xiàn)場異味、利用密度差最大化回收物料、利用開工蒸汽噴射泵減少氮?dú)庥昧?、利用重整氫進(jìn)行氫氣氣密以及維持反應(yīng)器器壁溫度等措施,在開停車過程中減少了物料的排放、降低現(xiàn)場異味,提高了裝置開車速度,減少物料損失和燃料使用量,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
作者:王國榮 單位:中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司