鋁廠節(jié)能降耗優(yōu)化分析
時間:2022-07-18 03:21:39
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摘要:目前,電廠內(nèi)各個機組輸灰系統(tǒng)獨立設置、同步輸灰,通過對我廠兩臺機組輸灰系統(tǒng)邏輯進行優(yōu)化,由兩臺機組同步輸灰模式調(diào)整為順序輸灰模式,從而減少單臺機組輸灰時間、減少輸灰系統(tǒng)耗氣量,降低輸灰空壓機耗電量,從而達到節(jié)能降耗的目的。
關鍵詞:輸灰系統(tǒng)、節(jié)能、邏輯、順序、優(yōu)化
目前,正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)是國內(nèi)外燃煤火力發(fā)電廠采用的最為廣泛的輸灰系統(tǒng),具有系統(tǒng)結構簡單、布置靈活、DCS/PLC可控程度高、投資少、灰氣比高、流速低、檢修維護量少、運行可靠成本低等特點,主要由裝料閥、排氣閥、倉泵、主吹閥、伴吹閥、助吹閥及管道等組成,在DCS/PLC控制系統(tǒng)下自動按序對電場或布袋區(qū)逐個進行輸灰,輸送動力為壓縮空氣。輸灰壓縮空氣主要通過空氣壓縮設備消耗電能做功而產(chǎn)生,在此過程中,做功熱量損失較大,系統(tǒng)損失能耗較高[1]。因此,在確保正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)安全可靠的前提下,盡可能的減少壓縮空氣使用量,就可大幅降低壓縮空氣系統(tǒng)能耗,提升經(jīng)濟效益。
1正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)簡介
我公司除塵系統(tǒng)為電袋復合式除塵器,根據(jù)電區(qū)、袋區(qū)將每臺機組輸灰系統(tǒng)分為電場區(qū)A/B、布袋一區(qū)A/B、布袋二區(qū)、布袋三區(qū)六個輸灰單元,電場區(qū)A和布袋一區(qū)A、電場區(qū)B和布袋一區(qū)B、布袋二區(qū)和布袋三區(qū)分別共用一個輸灰母管,共三個輸灰母管,輸送至灰?guī)?。單臺機組輸灰單元分布,如圖1所示:近期,對我公司輸灰系統(tǒng)邏輯進行優(yōu)化,將1、2號機組獨立、24小時同步輸灰模式修改為1、2號機組順序、間隔輸灰,減少輸灰系統(tǒng)耗氣量,減少輸灰空壓機運行時間,尤其是在機組深度調(diào)峰、低負荷時,節(jié)能降耗經(jīng)濟效益尤為明顯。
2正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)同步輸灰邏輯
1、2號機組同步輸灰邏輯為:1、2號機組輸灰系統(tǒng)獨立設置、24小時同步輸灰,兩臺機組之間輸灰系統(tǒng)互不影響。當兩臺機組均運行時,無論負荷高低,為確保輸灰系統(tǒng)運行正常、輸灰壓縮空氣壓力正常,需維持兩臺輸灰空壓機運行,輸灰耗氣量較大,系統(tǒng)能耗較高。
3正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)順序輸灰邏輯
1、2號機組順序輸灰邏輯為:1、2號機組輸灰系統(tǒng)邏輯有機結合在一起,實現(xiàn)1、2號機組順序、間隔輸灰,當1號機組輸灰時,2號機組自動停止輸灰;當2號機組輸灰時,1號機組自動停止輸灰。在啟停機、深度調(diào)峰或正常運行時,均可維持一臺空壓機運行,減少空壓機設備耗電量。當采用順序輸灰時停運一臺空壓機,另一臺空壓機加載時間延長,卸載時間縮短,從而整體達到節(jié)省電量的目的,也提高了設備的有效利用率,避免出現(xiàn)頻繁加卸載現(xiàn)象。順序輸灰模式,如圖3所示:
4正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)順序輸灰邏輯節(jié)能分析
通過對輸灰系統(tǒng)輸灰邏輯進行優(yōu)化,將1、2號機組同步輸灰調(diào)整為順序輸灰,可以實現(xiàn)啟停機過程、低負荷深度調(diào)峰甚至正常負荷下間斷停運空壓機,從而達到減少壓縮空氣設備耗電量,降低輸灰系統(tǒng)能耗的目的。通過對輸灰邏輯進行調(diào)整,每個輸灰單元輸送間隔時間大比例延長,單次輸灰灰量增加,大幅度降低輸灰耗氣量,一臺空壓機運行即可滿足兩臺機組輸灰用氣量,大幅度降低輸灰系統(tǒng)耗電量。2號爐電場A區(qū)單元輸灰邏輯調(diào)整前后對比,同一時間內(nèi)輸灰次數(shù)明顯減少,輸灰耗氣量明顯降低,如圖4所示:4.1啟停機節(jié)能降耗分析。在機組啟、停階段投入順序輸灰,充分利用機組負荷變化及灰斗暫存粉煤灰的功能,停運一臺空壓機,僅運行一臺空壓機,減少輸灰空壓機耗電量。啟機時:從輸灰系統(tǒng)試運、輸灰管道清掃直至負荷正常,按照8小時計算,每小時節(jié)約220~280Kw.h,每次啟機可節(jié)約1760~2240Kw.h。停機時:利用灰斗暫存粉煤灰空間提前投入順序輸灰直至鍋爐拉灰結束、灰斗存灰輸送完畢,按照15小時計算,每小時節(jié)約220~280Kw.h,每次停機可節(jié)約3300~4200Kw.h。按照一年兩臺機組停運15次計算,在機組啟、停階段充分利用順序輸灰模式,每年可節(jié)約7.59~9.66萬Kw.h,經(jīng)濟效益可觀。4.2深度調(diào)峰及低負荷時節(jié)能分降耗析。為充分利用風電,減少棄電現(xiàn)象,提高綠色能源的使用率,越來越多的機組參與深度調(diào)峰或者降低機組負荷。在低負荷下,粉煤灰產(chǎn)生量較低,若繼續(xù)維持兩臺輸灰空壓機運行,勢必造成壓縮空氣及電量的大量浪費。通過實驗獲得,在機組深度調(diào)峰或低負荷階段,若兩臺機組負荷均在200MW以下或兩臺機組負荷總量在400MW以下時,可長期維持一臺輸灰空壓機運行,每小時節(jié)約220~280Kw.h,每天可節(jié)約5280~6720Kw.h,按照秋冬季節(jié)及春節(jié)調(diào)峰30天計算,可節(jié)約15.84~20.16萬Kw.h;4.3機組正常運行時節(jié)能分析。當兩臺機組均正常運行,負荷維持在較高水平時,此時機組產(chǎn)生灰量較大,此時若長期停運一臺輸灰空壓機,勢必造成灰斗積灰增多,甚至出現(xiàn)高料位,影響機組安全運行。但是通過實驗獲得,可間斷停運一臺輸灰空壓機運行,充分利用灰斗暫存粉煤灰的功能,停運時間控制在6—12小時。通過實驗獲得,當兩臺機組負荷均在200MW以上時,每天可間斷停運一臺空壓機約6小時,每小時可節(jié)約220~280Kw.h,每天約1320~1680Kw.h,按照雙機運行200天計算,可節(jié)約26.4~33.6萬Kw.h。以2018年4月17日輸灰系統(tǒng)耗電為例分析,發(fā)電量、輸灰耗電量、輸灰耗電率統(tǒng)計如下表,變化曲線(為便于對比,將三條曲線合理移動)如圖5所示:通過對2018年4月17日發(fā)電量、輸灰耗電量、耗電率數(shù)據(jù)及變化曲線分析,當采用順序輸灰模式時平均每小時可節(jié)約248Kw.h、電率下降0.0488%,節(jié)能降耗效果顯著。對全年機組啟停次數(shù)、深度調(diào)峰天數(shù)、正常運行天數(shù)進行分類統(tǒng)計分析,預計每年可節(jié)約電量約49.83~63.42萬Kw.h。
5結語
通過對1、2號機組輸灰系統(tǒng)邏輯進行節(jié)能降耗優(yōu)化調(diào)整,有效地降低機組輸灰時間,減少壓縮空氣耗氣量,降低輸灰系統(tǒng)耗電量,同時輸灰時間縮短,使輸灰倉泵、管道等系統(tǒng)磨損程度降低,設備使用壽命延長。在未增加任何設備投資的情況下,僅是通過邏輯優(yōu)化調(diào)整,就使輸灰系統(tǒng)達到了較高的節(jié)能降耗效果,此方法廣泛適合同類發(fā)電機組輸灰系統(tǒng)或者其它粉粒物料輸送系統(tǒng),值得廣泛試驗、采用。
作者:王守彬 單位:大唐魯北發(fā)電有限責任公司
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