低溫蒸發(fā)在煤化工濃鹽廢水處理的應(yīng)用

時間:2022-06-06 09:13:48

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低溫蒸發(fā)在煤化工濃鹽廢水處理的應(yīng)用

1實驗裝置及方法

1.1實驗裝置

該試驗裝置為強制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶機組,主要由結(jié)晶器、加熱器、壓縮機、凝水泵、強制循環(huán)泵、出料泵、真空泵等設(shè)備組成。系統(tǒng)中裝有流量調(diào)節(jié)閥門、取樣閥、溫度計、流量計、壓力表、熱電偶等儀表,實時監(jiān)測系統(tǒng)的運行狀態(tài)。各組成部分具體參數(shù)如,其中壓縮機配置變頻器;加熱器換熱面積為36m2,換熱管采用φ25×1.2的316L不銹鋼管,管程走物料,殼程走蒸汽,采用臥式雙流程結(jié)構(gòu)布置;結(jié)晶器采用軸向流動型式,并配有鹽腳結(jié)構(gòu),便于罐內(nèi)結(jié)晶物的匯集與排出,減小堵管的概率。

1.2實驗原理及目的

本次試驗采用強制循環(huán)蒸發(fā)工藝,利用高能效蒸汽壓縮機來壓縮蒸發(fā)過程中產(chǎn)生的二次蒸汽,把電能轉(zhuǎn)換成熱能,提高二次蒸汽的焓值,被提高熱能的二次蒸汽進入加熱器殼程加熱管內(nèi)物料水,循環(huán)利用二次蒸汽的熱能。用蒸汽和電能作驅(qū)動力使廢水在低溫狀態(tài)下進行蒸發(fā)濃縮,使淡水和鹽分充分分離,最大限度回收高純度淡水,排出的結(jié)晶析出物經(jīng)過固液分離后按固廢處理。本次試驗的目的是對試驗裝置的蒸發(fā)能力、結(jié)垢頃向、動力消耗、產(chǎn)水水質(zhì)、運行穩(wěn)定性等進行考察與分析,為實際工程設(shè)計及運行提供依據(jù)。同時,通過優(yōu)化各運行參數(shù),使實驗裝置的效率達到最高,進而分析低溫蒸發(fā)技術(shù)的經(jīng)濟性能。

1.3試驗進水水質(zhì)

本次試驗進水是根據(jù)膜法處理后的濃鹽廢水水質(zhì)配制的,總水量為6m3左右,其水質(zhì)如表2所示,當(dāng)配制的試驗用水用完后,將產(chǎn)出的凝水與析出物重新混合后作為試驗進水循環(huán)進入系統(tǒng),以達到實驗裝置連續(xù)運行的目的。

1.4分析方法

主要檢測儀器包括:sensION+EC5哈希Hach便攜式電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w/鹽度/溫度測量儀、便攜式pH計、紫外分光光度計等。水質(zhì)檢測項目主要包括:氨氮、CODCr、Ca2+、Mg2+、Na+、氯離子、硫酸根離子、二氧化硅、全堿度、總硬度等,分析方法參照《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版)。

2結(jié)果與討論

2.1換熱器的性能分析

換熱器進口平均水溫為71.93℃,出口平均水溫為75.86℃,換熱溫差穩(wěn)定在3.66℃左右,波動范圍很小,趨于平穩(wěn)。試驗前段時間換熱溫差基本穩(wěn)定在4℃左右,后期在3~4℃范圍內(nèi)波動,是由于前期進料水溫較低,通入的蒸汽量較大,導(dǎo)致?lián)Q熱溫差較大,后期配制的水樣用完之后,進料水為凝水與結(jié)晶析出物的混合水,溫度較高,導(dǎo)致?lián)Q熱溫差較前期略小一些。換熱器內(nèi)平均壓力為-0.057MPa,一直在-0.055~-0.065MPa之間波動,趨于平穩(wěn),表明換熱器運行正常,性能穩(wěn)定。換熱器對數(shù)平均溫差穩(wěn)定在6.56℃附近,小范圍波動,總體趨勢平穩(wěn)。根據(jù)計算,換熱器的傳熱系數(shù)平均值為2332.3W/(m2•K),高于設(shè)計值2000W/(m2•K),表明換熱器結(jié)構(gòu)合理,傳熱性能良好,內(nèi)部無結(jié)垢。此外,系統(tǒng)使用單級蒸發(fā),物料停留時間短,操作溫度低,以及系統(tǒng)過流部件選用316L不銹鋼材質(zhì),都有效地避免或減緩了設(shè)備的結(jié)垢與腐蝕。

2.2壓縮機性能分析

壓縮機出口飽和蒸汽溫度與壓縮機出口實測溫度基本吻合,穩(wěn)定在80~90℃,平均溫度為80.7℃,而壓縮機實際出口平均溫度為83.75℃,壓縮機出口蒸汽溫度處于微過熱狀態(tài),說明減溫水注入量不足,這是由于在該實驗中采用手動調(diào)節(jié)減溫水閥門,不能精確控制調(diào)節(jié)量。壓縮機正常使用溫升過高時,需要注入減溫水,以達到最大的熱量利用。壓縮機進口溫度由結(jié)晶罐頂部壓力控制,出口溫度由壓縮機頻率決定。上述結(jié)果表明,壓縮機運轉(zhuǎn)正常、性能穩(wěn)定。

2.3結(jié)晶性能分析

前期進料量基本穩(wěn)定,后期有小幅波動,平均進料量為1.13m3/h,已達到設(shè)備設(shè)計蒸發(fā)量。由于進料量水溫恒定,補充蒸汽量穩(wěn)定,所以系統(tǒng)運行穩(wěn)定。系統(tǒng)穩(wěn)定時,進、出水水量與蒸發(fā)量緊密相關(guān),蒸發(fā)量越大,需要的進料水量變大,凝水產(chǎn)量也會相應(yīng)的增多。進料量過大,會導(dǎo)致蒸發(fā)量小于系統(tǒng)的進料量,結(jié)晶器液位將會上升,相反液位將會下降。因此,進料量應(yīng)根據(jù)結(jié)晶罐液位自動調(diào)節(jié),結(jié)晶罐液位低則需要加大進料量,反之則需要減小進料量。

3結(jié)論

低溫蒸發(fā)技術(shù)在煤化工濃鹽廢水的處理中,最大限度地回收了淡水,且水質(zhì)較好,其中氨氮、CODCr、Cl-、TDS的濃度分別為9.6mg/L、6.61mg/L、28.1mg/L、81mg/L,可以達到回用水的要求,真正做到了廢水“零排放”。同時,出料含固率較高,平均含固率為49.7%,滿足固廢減量化的要求。物料停留時間短、操作溫度低是低溫蒸發(fā)技術(shù)的特點,從而導(dǎo)致系統(tǒng)換熱性能及結(jié)晶性能良好,運行穩(wěn)定。此外,設(shè)備材質(zhì)的選擇以及創(chuàng)新的在線除垢技術(shù)也是保證系統(tǒng)性能良好的關(guān)鍵。低溫蒸發(fā)技術(shù)的運行成本主要為電耗,加上少量的蒸汽消耗,每處理1t濃鹽廢水的成本能控制在20元以下,與傳統(tǒng)工藝相比具有較大的節(jié)能優(yōu)勢。

作者:左名景 韓英 孫燁 楊勇 周明 季大委 單位:中鹽昆山有限公司 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 南京中電環(huán)保股份有限公司