#3爐結(jié)渣原因分析論文
時間:2022-10-15 09:25:00
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摘要:簡要介紹了#3爐結(jié)渣原因分析及調(diào)試。
關(guān)鍵詞:#3爐;結(jié)渣;原因
1概述
北安熱電有限公司續(xù)建#3爐為HG-220/9.8-YM10高溫高壓自然循環(huán)固態(tài)排渣煤粉爐。配50WM汽輪發(fā)電機組,該爐設(shè)計燃用混合煙煤。機組于2005年4月投產(chǎn)后,由于爐內(nèi)結(jié)渣嚴(yán)重機組不得不降負(fù)荷運行,一般不超過160t/h,爐內(nèi)結(jié)渣對機組的安全經(jīng)濟運行造成嚴(yán)重威脅。對此,通過試驗和分析,確定了綜合治理方案。方案實施后,效果顯著,實現(xiàn)了機組滿負(fù)荷運行基本不結(jié)渣的改造目標(biāo)。
2設(shè)備介紹
#3爐的燃燒器采用濃淡式煤粉燃燒器,正四角切向布置,假想切園為Ф800mm,分為兩層,采用鋼球磨中間儲倉,干燥劑送粉系統(tǒng),除渣設(shè)備采用刮板撈渣機。
3結(jié)渣原因分析
3.1煤質(zhì)影響
由于結(jié)渣主要是煤礦物質(zhì),則在加熱過程中易形成低熔點的共熔體。為判斷不同煤種在燃燒時的結(jié)渣性能,目前運行中普遍使用的是測定飛灰的熔融特性。易結(jié)渣煤種的灰分含量越高,對鍋爐運行越不利,就越容易結(jié)渣。#3爐正式移交生產(chǎn)后,燃用煤質(zhì)變化很大(調(diào)試期間,同一天采集的兩個煤樣的發(fā)熱量一個為10680kj/kg,另一個為19160kj/kg),灰熔點低(采樣分析ST=1180度),經(jīng)常因爐膛結(jié)渣,限制鍋爐負(fù)荷。鍋爐僅帶160t/h負(fù)荷。
結(jié)渣的規(guī)律一般是從爐膛2、4號角的水冷壁上開始,并很快發(fā)展到整個爐膛,其結(jié)果是過熱器減溫水門全開,汽溫仍然控制不住,最后被迫降負(fù)荷。
3.2運行因素的影響
3.2.1各一次風(fēng)噴口速度不一,差別最高約38m/s,最低約21m/s。二次風(fēng)因風(fēng)門實際開度與控制室內(nèi)表盤指示不一致,二次風(fēng)速差別較大,個別的二次風(fēng)口擋板甚至全關(guān)。造成爐膛內(nèi)氣流動力場紊亂,一次風(fēng)粉刷墻,使水泠壁結(jié)渣。
3.2.2煤粉粗。煤粉取樣篩分的結(jié)果為1號粉倉的煤粉細度為R90=36%,2號粉倉為R90=41%。設(shè)計值R90=20%~25%通過對爐膛內(nèi)的燃燒狀態(tài)觀察分析,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)從噴口噴出后,被爐膛內(nèi)旋轉(zhuǎn)氣流甩到冷壁上,因煤粉粗,煤粉顆粒粘在水壁上繼續(xù)燃燒,即在水冷壁上結(jié)渣生根,并形成惡性循環(huán),逐漸發(fā)展大面積結(jié)渣。
3.2.3一次風(fēng)速高,一次風(fēng)速平均在34m/s~36m/s。一次風(fēng)設(shè)計值為30m/s。在球磨機運行時,磨煤機通風(fēng)量增大,煤粉變粗。同時,爐內(nèi)旋轉(zhuǎn)氣流量加大,由于離心力的作用,煤粉粗顆粒更加容易甩到水冷壁上。
3.2.4各一次風(fēng)噴口間粉量不均。一方面,給粉機實際轉(zhuǎn)數(shù)與控制室表盤指示不一致;另一方面,給粉機實際轉(zhuǎn)數(shù)相同時,由于落粉管在煤粉倉的位置差別,粉量也不一樣,撈渣機渣量經(jīng)常差別很大。
3.2.5爐內(nèi)實際切圓較大,造成含粉氣流貼壁結(jié)渣。該爐的假想切圓直徑為d800mm雖然在燃燒器設(shè)計時,采取了將燃燒器分組,改善燃燒器兩側(cè)補氣條件等技術(shù)措施,但相對于易結(jié)渣性煤,假想切圓直徑還是偏大,實際切圓直徑達d2650mm,試驗也表明一次風(fēng)處氣流存在貼邊象,這種氣流貼邊極易造成爐內(nèi)結(jié)渣。
3.3其它因素影響
3.3.1容積熱負(fù)荷、截面熱負(fù)荷的影響。爐膛容積熱負(fù)荷是衡量煤粉在爐內(nèi)停留時間的尺度,也表征了整個爐膛的燃燒和吸熱強度。如其數(shù)值過高,則意味著爐膛出口煙溫趨高,爐膛及其出口部位易結(jié)渣,燃盡度也可能較差。爐膛截面熱負(fù)荷作為燃燒器區(qū)水冷壁熱負(fù)荷的指標(biāo),如數(shù)值偏高則意味著燃燒器中心區(qū)溫度水平會較高。下爐膛結(jié)渣可能性增加,但燃燒穩(wěn)定性會較好。
3.3.2吹灰。防止水冷壁結(jié)渣和積灰最常用的方法是吹灰。經(jīng)驗表明,對于結(jié)渣性嚴(yán)重的煤種,吹灰器經(jīng)常投用(每天3~6次)是防止大容量鍋爐惡性結(jié)渣、提高機組可用率及經(jīng)濟性的有效措施。
3.3.3燃燒中心的調(diào)整。通過燃燒調(diào)整使燃燒中心適中,防止火焰中心偏斜或貼邊。
總之,切向燃燒煤粉爐的結(jié)渣問題,除與燃用煤質(zhì)有關(guān)外,還與切圓直徑大小、燃燒器型式與布置以及運行方式等因素密切相關(guān)。只有通過綜合治理,才能有效地減輕或防止結(jié)渣。
調(diào)試及結(jié)果
4.1配煤。將結(jié)渣傾向嚴(yán)重的煤種混以不易結(jié)渣的煤種,達到減輕爐內(nèi)結(jié)渣的目的。
4.2調(diào)整各參數(shù)接近設(shè)計值
4.2.1各一次風(fēng)管風(fēng)速調(diào)平,并維持噴口內(nèi)的一次風(fēng)速在31m/s左右,用排粉機出口各一次風(fēng)的調(diào)整門調(diào)整各一次風(fēng)管道的阻力,并甩靠背管測量了各一次風(fēng)管內(nèi)的風(fēng)速。經(jīng)過反復(fù)調(diào)整,一次風(fēng)門在噴口的速度為31m/s左右。同時,對各一次風(fēng)門開度的實際位置與控制室內(nèi)的指示進行了校對和糾正。
4.2.2將各二次風(fēng)口門全開,保證各角二次風(fēng)速調(diào)平。
4.2.3對給粉機實際轉(zhuǎn)數(shù)與表盤指示進行了校對和糾正。采取上述措施的同時,針對在160t/h負(fù)荷時,爐膛出口氧量過高(一般在7%~8%,送風(fēng)機擋板開度在70%--80%,引風(fēng)機擋板開度在90%左右),過熱器管壁個別測點超溫的情況,將爐膛出口氧量降低到4.0%~5.0%。
4.3降低煤粉細度
4.3.1降低煤粉細度采取了如下措施:將兩臺粗粉分離器檔板關(guān)小,由原45度關(guān)至10度~15度;對2號粗粉分離器擋板開度過大、過小、反向的,進行內(nèi)部均勻整理,清除其內(nèi)部的草袋等遮蓋風(fēng)粉流通面積的雜物;修復(fù)2號粗粉分離器回粉管上的第一道鎖氣器;對2號粗粉分離器回粉管上的第二道鎖氣器的配重進行了調(diào)整;降低一次風(fēng)速。將一次風(fēng)速進一步降低到31m/s左右。磨煤機運行時,要保持一定的煤量。避免在運行人員交接班時,為了積高粉位,大量加煤。采取上述措施后,1號粉倉的煤粉細度為R90=28%,2號粉倉為R90=25%。基本接近設(shè)計值的上限R90=20%~25%。針對結(jié)渣時常在一次噴口標(biāo)高開始的情況,將二層煤粉量相對減小20%,一層相對加大20%。爐膛溫度實際測量結(jié)果表明,燃燒器區(qū)域負(fù)荷拉開了,對緩解結(jié)渣起到了一定的作用。
4.3.2減小爐底渣量大側(cè)噴口的給粉量。根據(jù)一次風(fēng)噴口煤粉流濃度和爐底渣量大小觀察情況,減小爐底渣量大側(cè)的噴口的給粉量。使?fàn)t內(nèi)四角粉量均勻,一定程度緩解了結(jié)渣;爐底兩側(cè)渣量差別也減小。
此外,還進一步降低了二次風(fēng)量。將爐膛出口氧量降低到4.0%~5.0%。
經(jīng)過幾次鍋爐帶180t/h負(fù)荷實績考核,基本可以帶180t/h正常運行。過熱器減溫水在3t/h~4t/h。
在機組帶180t/h負(fù)荷之后,進行了帶200t/h負(fù)荷近8h的試驗。期間,從給粉機轉(zhuǎn)數(shù)的變化看,煤質(zhì)變化三次。平均轉(zhuǎn)數(shù)在300r/min-550r/min變化,三個煤種,爐內(nèi)燃燒,鍋爐參數(shù),爐底排渣等均正常。
5結(jié)論
a.鍋爐結(jié)渣限制負(fù)荷的原因是各一,二次風(fēng)粉四角不平,爐膛內(nèi)氣流動力場紊亂,一次風(fēng)粉刷墻;煤粉粗;一次風(fēng)口間熱負(fù)荷高;一次風(fēng)速高;各層一次風(fēng)噴口間粉量不均等。其中煤粉粗是主要原因。b.通過對風(fēng)粉的調(diào)整,目前鍋爐可帶180t/h負(fù)荷正常運行?;緷M足了東北電網(wǎng)對火電機組的調(diào)峰要求。c.從鍋爐的設(shè)計特點看,煤粉細度在設(shè)計值范圍內(nèi),爐內(nèi)動力場正常;保證爐膛吹灰器正常投入率;除渣系統(tǒng)增容改造等條件下,通過進一步調(diào)整,帶220t/h負(fù)荷是有希望的。
參考文獻
[1]袁穎等.大型鍋爐爐膛結(jié)渣的預(yù)防[J].中國電力,1994.
[2]鍋爐運行規(guī)程.北安熱電有限公司,2006.