縣水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控交流
時(shí)間:2022-03-09 02:10:00
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1概述
故縣水利樞紐工程位于黃河支流洛河中游峽谷區(qū),地處河南省洛寧縣境內(nèi),距下游的洛陽市160余公里,是一座以防洪為主,兼顧灌溉、發(fā)電、養(yǎng)殖等綜合利用的大型水利樞紐工程。水庫總庫容量11.75億m3,是黃河下游防洪體系較重要的配套工程項(xiàng)目之一。
故縣水電廠投產(chǎn)于1992年,共有三臺(tái)機(jī)組,總裝機(jī)容量60MW,單機(jī)容量20MW,多年平均發(fā)電量1.1億kWh,承擔(dān)著洛陽電網(wǎng)的調(diào)峰任務(wù)。隨著電力體制改革的逐步深入,為了適應(yīng)“廠網(wǎng)分開、競價(jià)上網(wǎng)”的發(fā)展形勢,逐步實(shí)現(xiàn)電廠“無人值班,少人值守”的管理目標(biāo),故縣水電廠進(jìn)行了計(jì)算機(jī)監(jiān)控改造。監(jiān)控改造選用國電南自的SD200型水電站自動(dòng)化系統(tǒng),該系統(tǒng)采用全開放,模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),操作方便,配置靈活,具有良好的可靠性、可擴(kuò)充性和可移植性,滿足了故縣水電廠自動(dòng)監(jiān)控的需求,實(shí)現(xiàn)了“少人值守”的運(yùn)行管理模式。
2系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和配置
2.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及硬件配置
計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)采用基于以太網(wǎng)的分層分布、開放式結(jié)構(gòu),有主控級和現(xiàn)地控制單元級兩級。優(yōu)先級由高到低為現(xiàn)地控制單元級、主控級。整個(gè)系統(tǒng)由4臺(tái)上位機(jī)和5個(gè)現(xiàn)地控制單元(LCU)構(gòu)成。主控級設(shè)有運(yùn)行人員操作工作站(兼主機(jī))2臺(tái)、通信工作站1臺(tái)、工程師工作站1臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、打印機(jī)、GPS、UPS等設(shè)備?,F(xiàn)地控制單元共5套LCU,分別為1號(hào)—3號(hào)機(jī)LCU(雙屏)、公用設(shè)備LCU和變電站LCU。
主控級操作員工作站(兼主機(jī))設(shè)有美國ICSPⅢ/800工作站2臺(tái),雙機(jī)冗余結(jié)構(gòu)為主/從熱備用工作方式。其中一臺(tái)為主控機(jī)負(fù)責(zé)采集、控制功能的實(shí)現(xiàn),主要完成全廠的運(yùn)行自動(dòng)化及其管理,另一臺(tái)為系統(tǒng)管理機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)視網(wǎng)上各臺(tái)機(jī)的運(yùn)行情況,備份主控機(jī)的數(shù)據(jù)庫,并在檢測到主控機(jī)故障時(shí)立即擔(dān)當(dāng)主控機(jī)的所有功能并報(bào)警。來自現(xiàn)地控制單元LCU的實(shí)時(shí)信息直接在兩臺(tái)主機(jī)的CRT顯示刷新。正常情況一臺(tái)工作,一臺(tái)備用,若主計(jì)算機(jī)故障,可自動(dòng)完成雙機(jī)無擾動(dòng)切換。
工程師室設(shè)有1臺(tái)工程師工作站和1臺(tái)通信工作站,用于修改定值,增加和修改畫面,并可進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、軟件開發(fā)及遠(yuǎn)程診斷等,還可用對運(yùn)行人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。
通信工作站用于電站監(jiān)控系統(tǒng)與電力系統(tǒng)調(diào)度計(jì)算機(jī)的連接和連接其他需要與監(jiān)控系統(tǒng)通訊的設(shè)備,系統(tǒng)可及時(shí)將故障信息通過音響形式報(bào)警,以便于運(yùn)行維護(hù)人員及時(shí)處理。主控級與現(xiàn)地控制單元采用以太網(wǎng)絡(luò)連接,通訊介質(zhì)為光纜,保證了網(wǎng)絡(luò)通訊的可靠性。
現(xiàn)地控制單元LCU主要由可編程序控制器PLC、一體化工控機(jī)及測控裝置組成。PLC完成順序控制、狀態(tài)監(jiān)視和功率調(diào)節(jié)等功能;工控機(jī)負(fù)責(zé)單個(gè)LCU的監(jiān)視和控制,同時(shí)肩負(fù)著與機(jī)組測溫裝置、調(diào)速器、微機(jī)保護(hù)的通訊,并作為現(xiàn)地控制單元的人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)機(jī)組的現(xiàn)地操作功能。PLC采用美國通用電氣公司的GE90-30,電量采集裝置負(fù)責(zé)采集電壓、電流、功率、頻率等電氣信號(hào),并通過與PLC的直接通訊,將數(shù)據(jù)處理后發(fā)送至操作員工作站進(jìn)行顯示或進(jìn)入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。溫度巡檢裝置采集機(jī)組的溫度信號(hào),其數(shù)據(jù)通過工控機(jī)上送至主控機(jī)。每臺(tái)機(jī)LCU包括兩個(gè)分布式子站,一個(gè)用于壓油裝置和漏油泵的控制,另一個(gè)用于機(jī)組工作閘門的控制。分布式PLC選用了GE公司的VersaMax產(chǎn)品,該產(chǎn)品提供了全面的分布式控制系統(tǒng),可作為分布式子站連接在LCU上獨(dú)立運(yùn)行,其I/O模塊具有帶電插拔功能。
2.2系統(tǒng)軟件配置
系統(tǒng)中上位機(jī)采用WindowsNT操作系統(tǒng),采用VisualC++編程,以TCP/IP協(xié)議作為網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議,加上專用的SD200系統(tǒng)軟件,構(gòu)成了基于開放環(huán)境下的計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。
PLC采用LM90軟件包開發(fā)梯形控制程序,在程序的編輯中盡量采用子程序,分模塊、分功能編輯,強(qiáng)化程序的可讀性,直觀、簡潔,易于理解和修改。
3計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的功能
SD200監(jiān)控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方計(jì)算機(jī)自動(dòng)監(jiān)控和現(xiàn)地自動(dòng)監(jiān)控,其主要功能包括:數(shù)據(jù)采集與處理、時(shí)間順序記錄(SOE)、事故追憶記錄及相關(guān)量記錄、有功功率聯(lián)合控制(AGC)、無功功率聯(lián)合控制(AVC)、控制與調(diào)節(jié)、顯示打印和參數(shù)設(shè)定、電廠設(shè)備運(yùn)行管理、系統(tǒng)通訊、中文語音報(bào)警、衛(wèi)星同步對時(shí)、故障自診斷和自恢復(fù)功能。能夠滿足電廠在任何情況下對監(jiān)視和控制的要求。
4系統(tǒng)特性
故縣水電廠監(jiān)控改造中取消原常規(guī)控制模式,在中控室設(shè)置了信號(hào)返饋屏,返饋屏信號(hào)機(jī)組部分獨(dú)立采集(當(dāng)反饋屏與監(jiān)控系統(tǒng)通訊故障時(shí),可保證對機(jī)組重要信息的監(jiān)視),公用和變電站部分信號(hào)取自監(jiān)控系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)是計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),LCU中PLC常用的上網(wǎng)方式是通過現(xiàn)地一體化工控機(jī)上網(wǎng),而PLC直接通過10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)模塊上網(wǎng)是水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的另一種推行模式,在此方式中,去掉了工控機(jī)這一薄弱環(huán)節(jié),而且PLC直接接入網(wǎng)絡(luò)交換數(shù)據(jù),可以提高數(shù)據(jù)的交換速率和系統(tǒng)的可靠性?;谝陨显颍士h水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)采用了PLC直接上以太網(wǎng)方式,工控機(jī)與PLC經(jīng)集線器連接后也上以太網(wǎng)。此方式提高了系統(tǒng)的響應(yīng)速度,系統(tǒng)的可靠性和安全性都得到了不同程度的提高,LCU可通過工控機(jī)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)地的顯示與操作,并可脫離上位機(jī)獨(dú)立運(yùn)行。
系統(tǒng)采用符合開放標(biāo)準(zhǔn)的硬件設(shè)備和操作系統(tǒng),具有良好的開放性。分層分布結(jié)構(gòu),融會(huì)網(wǎng)絡(luò)分布系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),使系統(tǒng)的資源配置利用更加合理。系統(tǒng)中重要設(shè)備采用冗余配置,硬件配置具有一定的余度和擴(kuò)展能力。
5現(xiàn)場運(yùn)行情況
故縣水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)在投運(yùn)過程中施工組織嚴(yán)密,措施到位。系統(tǒng)調(diào)試首先進(jìn)行靜態(tài)調(diào)試,然后空載試驗(yàn),最后進(jìn)行帶負(fù)荷試驗(yàn),逐級進(jìn)行,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)改正,在一定程度上有效的縮短了系統(tǒng)調(diào)試時(shí)間,減少了機(jī)組停機(jī)時(shí)間,最大限度的保證了電站正常發(fā)電。
現(xiàn)地控制單元PLC電源模塊最初選型為交流220V、直流110V,因現(xiàn)場無法提供直流110V的電壓,使得PLC供電電源只有交流220V,一旦廠用交流220V失電,將造成PLC失電,影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定。后將PLC電源模塊更換為24V供電模塊,分別為交流220V和直流220V變換而來。
各分布控制子單元與現(xiàn)地單元的通訊。在調(diào)試過程中存在的問題較多,1號(hào)機(jī)組的閘門和2號(hào)機(jī)組的壓油裝置在調(diào)試時(shí)不能與PLC正常通訊,排查發(fā)現(xiàn)通訊電纜焊接頭有毛刺,毛刺致使通訊收發(fā)線短路,導(dǎo)致通訊混亂,后期施工中要求所有接頭按照規(guī)定每根線的焊接點(diǎn)加套管保護(hù),保證了正常通訊。
故縣水電廠屬老廠改造,由于受到廠房設(shè)計(jì)布局的限制,中控室與10kV母線室間距8米左右,經(jīng)測試強(qiáng)電流對計(jì)算機(jī)顯示器有明顯的電磁干擾。為降低干擾,保證主機(jī)的正常運(yùn)行,主機(jī)靠中控室一側(cè)布置,盡量遠(yuǎn)離干擾源,實(shí)際運(yùn)行過程中當(dāng)三臺(tái)機(jī)組全開時(shí),顯示器畫面晃動(dòng)較大,容易引起視覺疲勞,不利于運(yùn)行人員監(jiān)屏。
語音報(bào)警信號(hào)取自位于工程師室的通訊機(jī),信號(hào)從通訊機(jī)送出經(jīng)信號(hào)線至中控室,由于沿線受到強(qiáng)電干擾,報(bào)警系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,經(jīng)分析決定將語音信號(hào)在工程師站經(jīng)過主音箱放大后,再送至中控室,語音報(bào)警系統(tǒng)得以正常工作。
機(jī)組壓油泵、漏油泵、空壓機(jī)和排水泵的PLC自動(dòng)回路與繼電器常規(guī)手動(dòng)回路,設(shè)計(jì)為手動(dòng)切換。當(dāng)PLC發(fā)生故障而運(yùn)行人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),便可能發(fā)生壓油裝置油壓過低、漏油箱跑、油風(fēng)壓異常等事故,因此要求監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)工作應(yīng)可靠穩(wěn)定,在系統(tǒng)出現(xiàn)異常時(shí),語音報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)能可靠報(bào)警,以便運(yùn)行人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。
系統(tǒng)水力監(jiān)測功能還不健全,AGC、AVC功能尚不能發(fā)揮作用。需要進(jìn)一步調(diào)研,逐步完善與水電廠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的水情,如流量、機(jī)組攔污柵壓差等信息,盡快實(shí)現(xiàn)電廠的自動(dòng)發(fā)電控制和自動(dòng)電壓控制。
監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)組網(wǎng)最初選用了雙絞線,在運(yùn)行中存在通訊中斷和阻滯的現(xiàn)象,后經(jīng)廠家檢查,更換為帶屏蔽的通訊電纜,基本上解決了通訊的問題。
在監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行期間,現(xiàn)地單元所配置的一體化工控機(jī)故障發(fā)生的機(jī)率較多,其故障退出后,使得現(xiàn)地控制單元的數(shù)據(jù)不能正常顯示,現(xiàn)地操作無法執(zhí)行。計(jì)劃將一體化工控機(jī)改用觸摸屏代替,并配以串口轉(zhuǎn)以太網(wǎng)的服務(wù)器,保證現(xiàn)地操作和其它串口設(shè)備上網(wǎng),從而改善和提高系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。
6結(jié)語
故縣水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)改造完成后,實(shí)現(xiàn)了電廠運(yùn)行管理、安全監(jiān)測、自動(dòng)控制的計(jì)算機(jī)化,在電廠的安全運(yùn)行、節(jié)水發(fā)電、降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度等方面取得了良好的效果,增強(qiáng)了故縣水電廠參與“廠網(wǎng)分開,競價(jià)上網(wǎng)”的競爭能力。
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